ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha prosinec 2015



Podobné dokumenty
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus, poznávací značky OK 3267, dne na letišti Jičín

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na letišti Praha Letňany

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA poznávací značky OK EKV, při letu dne 7.7.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z 43, poznávací značky OK DOI, při letu dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu L 410 UVP-E9, poznávací značky OK-RDA po vzletu z Isle of Man, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu CESSNA C-152, poznávací značky OK-HFA, na letišti Raná, dne 30.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu typu Zlín Z 226T, poznávací značky OK MGF, při letu dne 20.4.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ , 1024, 1025

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Suchoj SU 29, poznávací značky OK HXA, na letišti Skuteč dne 7. 9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-33 poznávací značky OK-7427 na letišti Plzeň-Letkov dne 22.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5.

Č.j. : 25/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 25/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant nad Ostravicí, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A Blaník poznávací značky OK-2722 na letišti Plasy dne 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací značky OK-PLG ze dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:96/05/ZZ. Praha Červen ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2012

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací značky OK-PLG ze dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 526 AFS-V poznávací značky OK-CXC letiště Bohuňovice dne 5. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku NOVA v místě Třinec Oldřichovice, dne 2.října 2011.

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku GROB G 103, poznávací značky OK-8144, na letišti Frýdlant, dne 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha září 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadla L 410UVP-E poznávací značky OK-WDC dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Prosinec 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A na letišti Praha - Ruzyně

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Květen 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009

Č.j.: 7/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Jak 40, EW letiště Praha dne 6. ledna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN, u obce Kroměříž dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z 43 poznávací značky OK COE, při letu dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Piper PA-28A-161 poznávací značky OK-AKA dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku v místě Žlebská Lhotka

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu K 7, poznávací značky OK-1628 na letišti Polička dne 9.4.

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 226 T poznávací značky OK-MGF LKSN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 227/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2018

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Leden 2019

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Z-37A poznávací značky OK-JKA u Plešnice dne

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

Č.j.: 31/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z126T poznávací značky OK KMM, na letišti Hranice dne 7. 3.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-5847 na LKCR dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti Hodkovice nad Mohelkou dne 4. 4.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu vrtulníku R 22 Beta II, poznávací značky OK-OBA na letišti Podhořany, dne 2.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 132/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2019

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku VT 116 ORLÍK II poznávací značky OK-8429 Dalešice dne 6. 7.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku ORLÍK II - VT 116 poznávací značky OK-4307 na LKCM dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 239/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu CESSNA C - 172, poznávací značky OK- FKU dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 06/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Tecnam P2008JC. na letišti Rakovník dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A poznávací značky OK-0913 na letišti Jičín dne 31.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody letadla Boeing A75N1 na letišti Mladá Boleslav dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody horkovzdušného balónu BB34Z poznávací značky OK-4409 v místě Slavětín 4. 9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha listopad 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu letounu MITSUBISHI - MU2, OK-HLB v místě - LKKV : Karlovy Vary

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-526 AFS-V, OK-CXB na letišti Holešov dne 6. září 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha prosinec 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Listopad 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla C-172N, pozn. značky OK-JTN, na LKCE dne Praha listopad 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Robinson R 22 poznávací značky OK-LEA v místě Palačov dne 13.2.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin nehody letounu Cessna T 210N, poz. značky OK-CIC dne

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DSA-04/2013. Výtisk č. 1. Strana 1 z 12

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku VSO 10 poznávací značky OK km NW Orlické Záhoří dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha září 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby

Transkript:

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 15-313 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vrtulníku typu Robinson R 22 Beta II poznávací značky OK ZYZ, ze dne 29. 6. 2015 u Hrádku u Nechanic Praha prosinec 2015 Toto šetření bylo prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a Přílohou č. 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. Jediným účelem je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. Závěrečná zpráva, zjištění a závěry v ní uvedené, týkající se leteckých nehod a incidentů, eventuálně systémových nedostatků ohrožujících provozní bezpečnost, mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jinak než jako doporučení pro realizaci opatření, která by zabránila vzniku dalších leteckých nehod a incidentů s obdobnými příčinami. Zhotovitel Závěrečné zprávy výslovně prohlašuje, že Závěrečná zpráva nemůže být použita pro stanovení viny či odpovědnosti v souvislosti s určením příčin letecké nehody či incidentu a nemůže být použita ani pro uplatnění nároků v případě vzniku pojistné události.

Použité zkratky a jednotky: FAA LKKO LKHK h km min UTC ÚCL ÚZPLN Federální letecký úřad Veřejné vnitrostátní letiště Kolín Veřejné vnitrostátní letiště Hradec Králové Hodina Kilometr Minuta Světový koordinovaný čas Úřad pro civilní letectví Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 2

A) Úvod Provozovatel letounu: HELITOM s.r.o Výrobce a model letounu: Robinson Helicopter Company USA, typ R 22 Beta II Poznávací značka: OK-ZYZ Místo události: Hrádek u Nechanic Datum: 29. 6. 2015 Čas: 08:06 (dále všechny časy v UTC) B) Informační přehled Dne 29. června 2015, došlo během přeletu vrtulníku Robinson z LKKO do LKHK v prostoru Hrádku u Nechanic k poruše řemenového pohonu vrtulníku. Pilot uplatnil nouzový postup a v režimu autorotace bezpečně přistál do terénu. Při přistání nedošlo k zjevnému poškození vrtulníku ani ke zranění dvoučlenné posádky. Událost je klasifikována jako incident z technických příčin. Příčinu události zjišťoval odpovědný inspektor Ing. Lubomír Stříhavka Závěrečnou zprávu vydal: ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Dne 14. prosince 2015 C) Hlavní část zprávy obsahuje: 1. Faktické informace 2. Rozbory 3. Závěry 4. Bezpečnostní doporučení 5. Přílohy 3

1. Faktické informace 1.1 Události předcházející kritickému letu Před kritickým letem bylo po provedených pracích údržby v období od 11. 2. do 29. 6. 2015 provedeno celkem 83 letů v úhrnné době 17 h 12 min. Dne 29. 6. to byl první let vrtulníku. V palubním deníku nebyl za uvedené období zapsán žádný poruchový stav nebo změna letových vlastností vrtulníku. Vrtulník byl provozován převážně pro výcvik pilotů pro získání kvalifikace PPL(H). 1.2 Kritický let Ke kritickému letu pilot vzlétl v 7:36 h z LKKO. K průběhu události uvedl, že asi po 30 minutách letu se ozvala dutá, tlumená rána z motorového prostoru. Současně se rozsvítila signalizace spojky a ručička otáček motoru překmitla přes otáčky rotoru. Pilot převedl vrtulník do režimu autorotace a stáhl otáčky motoru. V ustálené autorotaci pilot ještě dvakrát zkusil krátkodobě zvýšit otáčky motoru, ale vždy došlo k překmitnutí otáček nad otáčky rotoru. Autorotace byla dokončena na volnoběžný režim motoru. Vrtulník dosedl na polní cestu. Po celou dobu autorotace svítila signalizace spojky. Po přistání pilot ochladil motor a provedl jeho vypnutí. V průběhu dotáčení rotoru pilot zaznamenal několik cukavých pohybů. Vrtulník po autorotačním přistání do terénu a pohled na sesmeknuté řemeny pohonu (foto poskytnuto provozovatelem). Pilotem byl muž, věk 42 let, držitel platného průkazu dopravního pilota vrtulníků. Měl platné osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. třídy. Podle sdělení pilota celkem na všech typech vrtulníků nalétal cca 3 300 h, z toho na typu R 22 cca 1 000 h. 1.3 Vrtulník Vrtulník Robinson R 22 Beta II je lehký celokovový dvoumístný vrtulník poháněný spalovacím motorem Lycoming O360-J2A. Přenos výkonu motoru na nosný rotor a vyrovnávací rotor je proveden dvěma zdvojenými klínovými řemeny typu V-Belt A190-2, Rev.Z. Vrtulník OK-ZYZ, výrobní číslo 4432 byl vyroben v roce 2009. Ke dni incidentu měl nalétáno 1 590 h 12 min. Poslední údržba v rozsahu 100h/roční byla provedena dne 11. 2. 2015. Při těchto pracích byly vyměněny řemeny pohonu a silentbloky motoru za nové. Od této prohlídky do kritického letu nalétal 17 h 12 min. 4

1.3.1 Poškození řemenů pohonu Při technické prohlídce bylo zjištěno poškození zadního (druhého) řemene. Řemen se podélně rozdělil a krajní (poslední) část se sesmekla z obou řemenic. Zbytek řemene byl přetočen do obrácené polohy, ale zůstal v záběru řemenic. Řemen byl poškozen tak, že došlo k separaci horní spojovací vrstvy a k jejímu oddělení. Vrstva chyběla po celém obvodu zadního řemene. V prostoru kolem motoru byla nalezena cca 1/10 z celkové plochy horní spojovací vrstvy. Na povrchu zadního řemene bylo zřejmé nejen toto poškození, ale z boku řemene čněla jednotlivá vlákna výztuže. Přední řemen přeskočil na hnané řemenici o jednu drážku vzad, ale poškozen nebyl. Povrch drážek hnací a hnané řemenice nebyl poškozen, povrch byl čistý bez otěrových či dřecích stop. Zadní okraj hnací řemenice byl oleštěný, vrchní barva byla na hraně oprýskaná. Vyhotovení řemenic bylo novějšího typu (A 188-2 Rev.I. p/n 8754). 1.3.2 Technická prohlídka pohonu vrtulníku Ověření geometrie nastavení jednotlivých částí pohonu bylo provedeno podle Robinson Maintenance Manualu MM-RTR 060 (dále jen MM). Pro ověření geometrie byly řemeny nasazeny do normální polohy. Přední řemen měl na svém povrchu značku tvaru písmene V označující správnou polohu a pořadí řemenů. Po zapnutí elektrické sítě vrtulníku byla aktivována spojka pohonu. Čas potřebný k vypnutí signalizace byl měřen dvakrát a bylo shodně dosaženo času 75 (požadavek MM je do 100 ). Podle Robinson Maintenance Manualu MM-RTR 060 část 7.230, 7.240 a 7.250 bylo provedeno měření souososti řemenic, výšky motoru a úhlu transmise. Měření proběhlo dvakrát s pootočením o 180 vůči předchozí poloze řemenic (viz tabulka). Vzájemný průhyb řemenů nemohl být změřen z důvodu separace spojovací vrstvy zadního řemene. Souosost řemenic 1. měření 2. měření Levá strana 0,090 0,072 Pravá strana 0,055 0,054 Rozdíl (0,01-0,03 ) 0,035 0,018 Výška motoru (dle měrky 3,6 ) 3,6 3,6 Úhel transmise (max. 2,5 5 ) 2,2 2,23 Stav řemenic (MM část 2.508) < 3:1 < 3:1 5

1.3.2.1 Poškození ostatních částí vrtulníku Při přistání nebyl kromě sesmeknutých řemenů vrtulník zjevně poškozen. Detailní prohlídkou v údržbové organizaci bylo zjištěno, že uložení listů hlavního rotoru a stav pouzder uchycení listů bylo mimo povolené tolerance. Všechny vadné části byly nahrazeny novými. 2. Rozbory 2.1 Rozbor incidentu Podle průběhu události popsané pilotem a podle poškození řemenů lze dovodit, že k poruše zadního řemenu došlo náhle v krátkém časovém okamžiku. Pilot na vzniklou situaci reagoval v souladu s letovou příručkou a správně se rozhodl využít autorotačního režimu pro přistání do terénu. Mimo letovou příručkou doporučený nouzový postup provedl pokus o obnovení normální funkce pohonu hlavního rotoru krátkodobým zvýšením otáček motoru, ale vždy bez očekávané odezvy. Měření geometrie nastavení jednotlivých částí pohonu bylo provedeno podle Robinson Maintenance Manualu MM-RTR 060. Všechny naměřené hodnoty odpovídaly technickým podmínkám. Seřízení jednotlivých částí pohonu vrtulníku nemělo vliv na selhání řemenů. Poškozené řemeny byly odeslány k odborné expertíze výrobci vrtulníku a bylo vyžádáno jeho stanovisko k předmětu poškození. Doba kritického letu od nahození motoru do vzniku poruchy řemene cca 30 minut, tedy doba, po kterou řemen přenášel výkon motoru a vykazoval bezporuchovou činnost, koresponduje s informacemi získanými od výrobce vrtulníku. 2.2. Stanovisko výrobce Detailní zkoumání řemenů bylo provedeno u výrobce za účasti inspektora FAA. Z protokolu o nálezu z této prohlídky vyplynulo, že na řemenech nedošlo k poruše vlivem výrobní vady. Zadní řemen byl poškozen separací horní spojovací vrstvy, která chyběla na větší části obvodu řemenu. Oddělená část zadního řemene byla v obvodu delší a na boku s vyčnívajícími vlákny výztuže, což bylo popsáno jako znak přetížení řemene. Výrobce ve svém stanovisku sdělil, že dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje poškození řemenů. V případě, že dojde k přeskočení zadního řemene na drážce hnací řemenice je řemen schopen pracovat 10 30 minut než dojde k jeho úplnému poškození. Řemeny pohonu jsou u výrobce prověřovány kontrolním během a následně podle naměřených parametrů kompletovány do sad. Nálezy a shoda znaků zjištěných při prohlídce řemenů ukazují, že nejpravděpodobnější příčinou poruchy zadního řemene bylo jeho přetížení jako následek částečného sesmeknutí z drážek hnací (spodní) řemenice při rozběhu motoru. Výrobce možný mechanismus vzniku této poruchy graficky znázornil a komentoval (viz Příloha 5, obr. 2-5). 6

2.3. Problematika poškození řemenů V průběhu šetření byl ÚZPLN informován o zprávě Reliability of the Robinson R 22 helicopter belt drive system vydané ATSB Austrálie. Zpráva se podrobně zabývá problematikou poškození řemenů, včetně historie změn a vyhotovení řemenů. Na příkladech jsou zde popsána typická poškození a příčiny vzniku poškození řemenů. Dokument je dostupný na https://www.atsb.gov.au/media/4120236/ai-2009-038_final.pdf 3. Závěry Pilot měl platnou kvalifikaci pro vykonání letu; Vrtulník měl platné osvědčení kontroly letové způsobilosti; Pilot správně zareagoval na vzniklou situaci a rozhodl se pro přistání do terénu v autorotačním režimu; Údržba a provoz vrtulníku byl prováděn v souladu s platnými směrnicemi a postupy. Příčinou vzniku incidentu bylo přetížení řemene pohonu vrtulníku v důsledku částečného sesmeknutí zadního řemene z hnací řemenice pohonu. 4. Bezpečnostní doporučení K výše uvedenému incidentu ÚZPLN nevydává bezpečnostní doporučení. 7

5. Příloha Obr.1 Řemeny v měřícím přípravku u výrobce Grafické znázornění možného mechanismu vzniku poruchy a komentář výrobce vrtulníku (text je přeložen z originálu sdělení výrobce). Při rozběhu motoru se může řemen sesmeknout z drážky hnací řemenice (obr. 2). 8

Po sepnutí spojky začne mechanismus napínat klínové řemeny, přičemž klíny jsou mimo vodicí drážky dolní řemenice. Jakmile se řemeny začnou napínat (v tomto konkrétním příkladu), přední klín zadního řemene je podpírán v zadní vodicí drážce a zadní klín se obtáčí kolem zadního okraje spodní (hnací) řemenice obr. 3. V drážkách horní (hnané) řemenice jsou klínové řemeny plně napjaty. Tento stav způsobí vychýlení zadního řemene (obr. 2) a zkrácení dráhy, kterou musí horní řemenice urazit. Toto se projeví na zkrácení času potřebného pro zahájení rotace listů hlavního rotoru. Větší část napětí se tím přenáší na podporovaný klín zadního řemene a méně napětí na přední řemen, dokud se zadní řemen nenapne, případně dokud klíny na horní řemenici neopustí vodicí drážky. 9

Pilot si v takovém případě není vědom skutečnosti, že klínový řemen je mimo svou vodicí drážku a zahajuje let. V závislosti na nastavení letového režimu bude řemen za takovýchto podmínek fungovat po dobu 10 30 minut. Jakmile klín zadního řemene přejde přes okraj řemenice, okraj vnikne mezi oba klíny a začne je oddělovat. Zadní řemen se pohybuje kolem menšího průměru a začne drhnout o zadní čelo řemenic a zanechává po sobě stopu vytvořenou oděrkami materiálu gumy (obr. 4). Zadní hrana řemene se může také zároveň dotýkat středové výztuhy, kde zanechá residuum gumy a dochází k oděru kraje klínového řemene. V tuto chvíli je zadní klínový řemen přetížený (obr. 5) a dochází k jeho rozdělení a separaci spojovací vrstvy. Důsledek přetížení řemene a separace spojovací vrstvy 10