Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna



Podobné dokumenty
W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

MŽP odbor ochrany ovzduší

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Platné znění části zákona s vyznačením změn

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Konference Vápno, cement, ekologie

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Závěsné kondenzační kotle

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

VITOLIG. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw

Tvorba škodlivin při spalování

Technologické zabezpečení skládek

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Závěsné kondenzační kotle

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

překročit 0,75 g.mj -1.

Automatické a pyrolytické kotle na tuhá paliva DOR N AUTOMAT DOR N AUTOMAT PELETY NP PYRO SP PYRO

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

Seminář Koneko Praha, Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

Spoluspalování hnědého uhlí a biomasy. Počítejte s dalšími provozními náklady!

Automatické a pyrolytické kotle na tuhá paliva DOR N AUTOMAT DOR N AUTOMAT PELETY NP PYRO SP PYRO

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

FUNKČNÍ VZOREK - Vápenná pec pro malovýrobu tradičních vápenných pojiv

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

UKÁZKA Z REÁLNÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI. Instalace FM v teplárně, snížení emisí

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

11 Plynárenské soustavy

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


VÝMĚNÍKY A KALCINÁTORY. PSP Engineering a.s.

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ listopadu Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

Technologie zplyňování biomasy

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Vstřikovací systém Common Rail

Dvoušachtová pec FINELIME MAERZ ve vápence DOLVAP s.r.o Varín

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Obnovitelné zdroje energie

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Automatické kotle ALFA

Testo Tipy & triky. Efektivní a bezpečné provádění měření na otopných zařízeních.

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

tel.: ,

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

odbor výstavby a ŽP nám. Svobody 29, Chropyně

Vážení zákazníci

Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R...

Výpočet objemu spalin

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Transkript:

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem za cenu nižšího výkonu pecí a řiditelnosti výrobního procesu. Společnost Steetley Dolomite, výrobce dolomitického vápence, používá technologii injektáže kyslíku - patentovanou společností Air Products - pro zvýšení výrobní kapacity a lepší vlastnosti plamene, aniž by docházelo ke zhoršení kvality výsledného produktu. Rozhodnutí o používání alternativních paliv ať už se jedná o typicky průmyslový odpad, pneumatiky nebo biomasu je významným krokem pro každého provozovatele rotační pece. Alternativní paliva mohou na straně jedné výrazně snížit provozní náklady, jejich nízká výhřevnost a proměnlivé složení mohou však na straně druhé snížit výkon rotační pece, popř. způsobovat problémy s kvalitou slinku. Případová studie Když britský výrobce vápence Steetley Dolomite začal ve svých třech rotačních pecích spalovat kombinaci odpadních kapalin a uhlí nízké výhřevnosti, ke snížení kvality výrobků sice nedošlo, ale poklesl výrobní výkon. Poté, co společnost získala schválení používat alternativní paliva až do výše 40 % energetického výkonu pece, začala používat kapalné SDF. Jedná se o palivo, dostupné ve velkých objemech, jehož hlavní výhodou je nižší produkce oxidu siřičitého a volných částic ve srovnání se standardními palivy, které společnost Steetley Dolomite používala doposud (vysoce kvalitní práškové uhlí a petrolejový koks). Nevýhodami SDF jsou však jednak obsah vody, dále nízká výhřevná hodnota a konečně proměnlivé složení. Obsah vody, dosahující až 25 %, způsoboval velké objemy páry, které vedly k nepříjemným efektům v peci, jejíž kapacita je výrazně omezena velikostí ventilátoru pro odsávání spalin. Nízká výhřevná hodnota SDF (20 24 MJ/t) a jeho proměnlivé složení dále omezovaly možnost řídit plamen ve 3

spalovací zóně a dosažení vysoké míchací rychlosti, potřebné pro dobré spalování SDF, se zkomplikovalo. Kombinace vysokého obsahu vody, nízké výhřevné hodnoty a špatného řízení plamene způsobila, že výkon pece musel často klesnout, měla-li být zachována kvalita produktu. Konkrétně v Thrislingtonu vedlo spalování 40% SDF k cca 10% poklesu výroby ve srovnání se 100% spalováním vysoce kvalitního uhlí. Problémy ve společnosti Steetley Dolomite vyřešila technologie injektáže kyslíku, patentovaná společností Air Products; jedná se o technologii, která neobohacuje celý objem spalovacího vzduchu, ale využívá minimální množství kyslíku potřebného pro zajištění efektivního spalování SDF. Přínosy kyslíku Začátkem roku 2007 se společnost Steetley Dolomite snažila zvýšit výkon svého výrobního závodu v Thrislingtonu (obrázek 1) zpět na hodnoty, jaké byly dosahovány před spalováním SDF. V dubnu 2007 zahájila spolupráci se společností Air Products, která začala vyvíjet na míru řešený systém injektáže kyslíku. Zadáním bylo dosažení požadovaných technologických parametrů bez snížení kvality produktu nebo poškození pece. Injektovaného kyslíku bylo méně, než je stechiometrický požadavek pro SDF z celkového objemu paliva, takže většina kyslíku použitého pro spalování pocházela ze vzduchu. Technologie společnosti Air Products zvýšila průměrnou koncentraci kyslíku ve spalovací zóně vlastně jen o 0,6 % - pro požadovaný výkon pece to nicméně plně postačuje. Očekávanými přínosy byly kratší, teplejší a snáze regulovatelný plamen s nízkým objemem spalin díky snížení obsahu dusíku ve spalovacím vzduchu - což umožňovalo zvýšit výkon bez přetěžování odtahového ventilátoru. Na základě těchto výsledků společnost Steetley Dolomite souhlasila s instalací injektáže kyslíku od společnosti Air Products ve svém výrobním závodě v Thrislingtonu (obrázky 2 a 3). Instalace splňuje vysoké nároky na bezpečnost, obsahuje nezávislou regulaci tlaku a průtoku kyslíku, a její součástí jsou bezpečnostní blokace umožňující injektovat kyslík jen v případech, kdy se definované technologické proměnné, včetně rychlosti spalování paliva, otáček ventilátoru a rychlosti otáčení pece, pohybují v zadaných mezích. 4

Provozní zkušenosti Během uvádění do provozu společnost Steetley Dolomite zjistila, že musí upravit tvar uhelného plamene. Zatímco dříve bylo jeho řízení při spalování SDF obtížné, s kyslíkem to nebyl žádný problém - existují vizuální a akustické signály, které ukazují, kdy je plamen řádně seřízen. Technologie Air Products v závodě Thrislington přinesla očekávané výsledky - výroba se zvýšila asi o 10 %, tj. výkon, kterého společnost Steetley Dolomite dosahovala před používáním alternativních paliv, ovšem bez nákladových úspor. Pec je nyní stabilnější a rychleji se zotavuje z provozních poruch (obrázek 4). S dosahovanými výsledky v Thrislingtonu byla společnost Steetley Dolomite natolik spokojená, že identický systém nainstalovala též na jednu ze dvou pecí ve svém dalším výrobním závodě ve Whitwellu. Tamější pece jsou velmi podobné těm v Thrislingtonu, jako hlavní konvenční palivo ovšem používají petrolejový koks, nejsou vybaveny předehřevem a výstupním produktem tvrdě pálený vápenec. Injektáž kyslíku ve Whitwellu umožnila společnosti Steetley Dolomite zvýšit využití SDF z tehdejších 25 % na jejich maximální povolenou úroveň ve výši 40 % při současném zvýšení výkonu. Technologie injektáže kyslíku od společnosti Air Products umožňuje substituci alternativním kapalným palivem v rozmezí 35 45 GJ na tunu kyslíku. Konkrétní hodnoty pro různé typy paliv se liší. V případech, kdy cílem výrobce není zvýšení výroby nebo používání vyššího podílu alternativních paliv, umožňuje technologie společnosti Air Products dosahovat cca 5% úspory paliva. Dolomitický vápenec Společnost Steetley Dolomite je předním výrobcem dolomitických produktů, který má upotřebení převážně v ocelářském průmyslu. Z dolomitu (zuhelnatělý minerál obsahující hořčík a vápník: CaMg(CO 3 ) 2 ) vyrábí dolomitický vápenec (CaO + MgO), který se používá jako tavidlo při výrobě oceli, a dále tvrdě pálený dolomit pro žáruvzdorné vyzdívky v pecích a pánvích. Působení skupiny Steetley v oblasti dolomitu se datuje do roku 1880. Dolomit dnes společnost Steetley Dolomite těží a zpracovává na dvou místech ve Velké Británii: ve Whitwellu v hrabství Nottinghamshire a Thrislingtonu v hrabství Durham. 5

Dolomitický vápenec se vyrábí suchou kalcinací drceného dolomitu v rotační peci. Pec v Thrislingtonu, která pochází z pozdních padesátých let, má průměr cca 3,5 m a je dlouhá 70 m. Ze zhruba 1500 tun dolomitu o průměrné velikosti 20 70 mm se denně vyrábí 600 700 tun dolomitického vápence. Obrázek 1: Výrobní závod společnosti Steetley Dolomite v Thrislingtonu čelil před injektáží kyslíku mnoha výzvám v souvislosti se spalováním SDF. Obrázek 2: Technologové společnosti Air Products navrhli jednoduchou dodatečnou instalaci kyslíkové injektáže. Obrázek 3: Kyslík je dodáván a skladován v kapalném skupenství - před vstřikováním do pece je odpařován. 6

Obrázek 4: Objem výroby se ve společnosti Steetley Dolomite díky injektáži kyslíku zvýšil asi o 10 % - dostal se tak na úroveň, kterou společnost dosahovala před používáním alternativního paliva. 7