ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII, dne 16.8.2012 na LKZA.

Podobné dokumenty
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 60 S, pozn. zn. OK NNH na letišti LKHC dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne

Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. sportovního létajícího zařízení Ka-4 "Šumák" poznávací značky OK-AUO 03

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody parašutisty na letišti Klatovy dne 10. srpna Praha Prosinec 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce Saupsdorf, SRN, dne 20.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:91/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-142, OK-LNM v katastru obce Pohořalka, okr. Chrudim dne 7.12.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172, poznávací značky OK JKF dne Praha listopad 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody tandemového padáku na letišti Hosín 2. července 2011.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

Výtisk č.1. dne Praha Duben pojistné události.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 510, poznávací značky OE FMZ dne na LKPR. Praha červenec 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku K8B, poznávací značky OK-6221, na LKHD, Praha Prosinec 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z126T poznávací značky OK KMM, na letišti Hranice dne 7. 3.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu P 92-JS, poznávací značky OK-RWY, dne , okraj města Sázavy.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Prosinec 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu CESSNA C-152, poznávací značky OK-HFA, na letišti Raná, dne 30.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu vrtulníku R 44 Raven II, poznávací značky OK-EEE na letišti Strakonice, dne 3.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6.

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 132/06/ZZ

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 411/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Zlín Z 50M pozn. značky OK-TRP, na letišti Karlovy Vary dne 22.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 239/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu CESSNA C - 172, poznávací značky OK- FKU dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Boeing B737, poznávací značky VP-BBL dne na LKTB. Praha červenec 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 142, poznávací značky OK PNG, dne Praha listopad 2010

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku GROB G 103, poznávací značky OK-8144, na letišti Frýdlant, dne 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na letišti Most dne Praha březen 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULL HI-MAX poznávací značky OK-BUR16 v katastru obce Racková dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na letišti Plzeň - Líně, dne 21. července 2012.

Č.j. : 25/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Piper PA-28R-200 poznávací značky D-EEFJ na letišti Karlovy Vary dne 7. 6.

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Z-43, OK-WOK. na dálnici D1. dne 25. června 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května o odborném zjišťování příčin letecké nehody

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla P92 Echo poznávací značky OK-EUU36 v místě Nová Pec

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN, u obce Kroměříž dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:96/05/ZZ. Praha Červen ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla VIPER SD4, poznávací značky OM-M505, dne na LKPO.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha srpen 2017

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. ULLa typu ATEC 321 Faeta, na neověřené nouzové ploše

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z 43 poznávací značky OK COE, při letu dne

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna 150G v místě Stránka Praha březen 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody ULLa Piper Cub 3, pozn.zn. OK- DUO 04, Česká Lípa dne 21.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 526 AFS-V poznávací značky OK-CXC letiště Bohuňovice dne 5. 5.

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu typu Zlín Z 226MS, poznávací značky OK IFJ, při letu dne 1.7.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla WT-9 Dynamic, pozn. značky OM-PPL, dne cca 200 m W LKPL.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2019

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-33 poznávací značky OK-7427 na letišti Plzeň-Letkov dne 22.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Piper PA-28A-161 poznávací značky OK-AKA dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 227/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Piper Malibu PA P, pozn.zn. D-EADC na letišti Vysoké Mýto dne 2.8.

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody SLZ typu KP 2-Sova Rapid 200, dne , 115 km dálnice D 1.

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 085/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Beech 33 Bonanza v prostoru TMA II letiště Praha - Ruzyně 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Morane-Saulnier MS893E, pozn. značky OK-PLZ, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Z 526 poznávací značky OK-EHO v prostoru 15 km severně Litovel 9. 5.

Znění ze dne: ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant nad Ostravicí, dne

Propozice Plachtařský Pohár Vysočiny

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

CZ dne Praha Duben Výtisk č.1. pojistné události.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha únor 2016

Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček

Upravené znění ze dne: UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Transkript:

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-12-360 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII, dne 16.8.2012 na LKZA. Praha Srpen 2013 Závěrečná zpráva, zjištění a závěry v ní uvedené, týkající se leteckých nehod a incidentů, eventuálně systémových nedostatků ohrožujících provozní bezpečnost, mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jinak než jako doporučení pro realizaci opatření, která by zabránila vzniku dalších leteckých nehod a incidentů s obdobnými příčinami. Zhotovitel Závěrečné zprávy výslovně prohlašuje, že Závěrečná zpráva nemůže být použita pro stanovení viny či odpovědnosti v souvislosti s určením příčin letecké nehody či incidentu a nemůže být použita ani pro uplatnění nároků v případě vzniku pojistné události. Toto šetření bylo prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a Přílohou č. 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. Jediným účelem je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti.

Seznam použitých zkratek AFIS Letištní letová informační služba AGL Nad úrovní země AK Aeroklub AMSL Nad střední hladinou moře ATZ Letištní provozní zóna AW Skutečná hmotnost letounu ČHÚ Český hydrometeorologický ústav E Východ ft Stopa (Délková míra 1 ft = 0,3048 m) H Výška hod Hodina (Časová jednotka) HPa Hektopascal (Jednotka tlaku) HZS Hasičský záchranný sbor km Kilometr (Délková míra) l Litr (Metrická jednotka objemu) LKFR Letiště Frýdlant LKMT Letiště Ostrava/Mošnov LKZA Letiště Zábřeh LN Letecká nehoda m Metr (Délková míra) min Minuta (Časová jednotka) n y Násobek přetížení NNE Severoseverovýchod PČR Policie České republiky PIC Velitel letadla QNH Nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské výšky letadla, které je nad zemí R Pravá RCC Záchranné a koordinační středisko RZS Rychlá záchranná služba S Jih s Sekunda (Časová jednotka) SELČ Středoevropský letní čas SSR Sekundární přehledový radar T Teplota ( C) THR Práh dráhy UTC Světový koordinovaný čas ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod VFR Pravidla pro let za viditelnosti VÚSL Vojenský ústav soudního lékařství WDI Indikátor směru větru ZZZZ Letiště bez přidělené směrovací značky ICAO 2

A) Úvod Provozovatel: Soukromá osoba Výrobce a model letadla: De Morane-Saulnier à la SOCATA (EADS), RALLYE 150ST Poznávací značka: OE-DII Volací znak: OEDII Místo události: Cca 300m NNE THR RWY 10R LKZA Datum: 16.8.2012 Čas: Cca 13:42 SELČ (11:42 UTC, dále časy v UTC) B) Informační přehled Dne 16. 8. 2012 obdržel ÚZPLN od RCC a PČR oznámení o letecké nehodě letounu výše uvedené poznávací značky. V průběhu přiblížení na přistání na LKZA došlo nad letištěm k pádu letounu a jeho nárazu do země. Letoun byl nárazem do země zničen. Na palubě letounu byly dvě osoby. Obě při nehodě zahynuly. Příčinu události zjišťovala komise ÚZPLN ve složení: Předseda komise: Ing. Josef Procházka Členové komise: Ing. Lubomír Stříhavka MUDr. Miloš Sokol, Ph.D, VÚSL Závěrečnou zprávu vydal: ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 dne 7. srpen 2013 C) Hlavní část zprávy obsahuje odstavce: 1. Faktické informace 2. Rozbory 3. Závěry 4. Bezpečnostní doporučení 3

1. Faktické informace 1.1.1 Situace předcházející kritickému letu Letoun se dvěma osobami na palubě, pilotem a cestujícím, přistál dne 5.8.2012 v 10 hod 40 min na LKZA. Během příletu se posádka neohlásila AFIS LKZA. Podle svědecké výpovědi prolétl letoun nad letištní plochou ve výšce cca 30 m. Takto nízký průlet byl zřejmě pro kontrolu stavu plochy a směru přistání. Po přistání posádka informovala člena AK LKZA o poruše radiostanice na letounu, kvůli které na LKZA přistála. Dále spolu řešili její případnou opravu. Následně pilot letounu požádal o zapůjčení přenosné radiostanice pro letecké pásmo na blíže nespecifikovanou cestu do Skandinávie. Člen AK LKZA pilotovi radiostanici zapůjčil. Zároveň se domluvili o jejím zpětném předání na LKZA při návratu ze Skandinávie. Následně jsou uvedeny data, časy, místa vzletů a přistání a doby jednotlivých letů pilota od vzletu z LKZA dne 6.8.2012 do kritického letu 16.8.2012. - 6.8.2012, LKZA 06:40 - EYKS (Kaunas, Litva) 10:35, 3 hod 55 min - 7.8.2012, EYKS 13:51 - EETN (Talin, Estonsko) 16:36, 2 hod 45 min - 8.8.2012, EETN 09:31 - EFJY (Javaskala, Finsko) 12:08, 2 hod 37 min - 10.8.2012,ZZZZ 13:53-ZZZZ (Finsko, letoun Cessna C185) 14:23, 3 lety, 0:30 hod - 14.8.2012, EFJY 08:24 - EVPP(Riga, Lotyšsko) 11:45, 3 hod 21 min - 14.8.2012, EVPP 12:15 - EYPN (Panavezys, Litva) 12:55, 0 hod 40 min - 15.8.2012, EYPN 09:45 - EYKS (Kaunas, Litva) 10:15, 0 hod 30 min 1.1.2 Průběh kritického letu Pilot, v podaném letovém plánu, uvedl trať letu po vzletu z EYKS (Kaunas, Litva) BOKSU, OLILA, BAVOK, letiště určení LKZA, náhradní letiště LKFR. V poli LEVEL letového plánu uvedl VFR. K letu odstartoval dne 16.8.2012 v 07:26. Čas LN byl 11:17. Doba letu byla 3 hod 50 min. Uletěná vzdálenost 383,1 NM (cca 710 km). Pro vyhodnocení průběhu příletu na LKZA byla využita analýza záznamu GPS. Hodnoty letových údajů, v této závěrečné zprávě uváděné, byly odečteny z jejího záznamu. Rychlost je traťová, výškové údaje byly odečteny z nastaveného tlaku na GPS 1013 HPa. Dále byla využita svědecká výpověď člena AK LKZA. Letoun při přeletu Polska v 11:09:20 (poloha město Raciborz cca 23 km NE LKZA, bod 5 na obr. 1) zatočil na kurz 180 a zahájil klesání z hladiny cca 3300 ft vertikální rychlostí 1-2 m.s -1. Na úrovní města Bienkovice (cca 15 km NE LKZA, bod 4 na obr.1 ) v 11:12:23 zatočil do kurzu 200. Rychlost letu byla 190 km.hod -1. Hranice FIR LKAA (cca 12 km NE od LKZA, bod 3 na obr.1) letoun přelétl v 11:13:48 na hladině 3100 ft, v klesání cca 3 m.s -1 rychlostí 180 km.hod -1. V tomto klesání v 11:15:56 dosáhl hladiny 2000 ft. (cca 3 km NE od LKZA, bod 2 na obr.1). Z této polohy letoun zvýšil rychlost klesání na cca 5 m.s -1 zároveň se snižováním rychlosti letu na 136 km.hod -1. V 11:16:41 kurzem 214 dosáhl v klesání 5 m.s -1 hladiny1267 ft, bod 1 na obr.1. Z této polohy začal točit pravou zatáčku do směru RWY 28R LKZA. V zatáčce stále snižoval hladinu na 1000 ft (cca 60 m AGL) současně se snižováním rychlosti letu na 110 km.hod -1. Těchto hodnot dosáhl těsně před THR RWY 28R LKZA. Následně letěl nad RWY 28R ve stálém klesání cca 3 m.s -1 se snižující se výškou a rychlostí. Ve vzdálenosti cca 500 m od THR RWY 28R (na úrovni TWYs A a B) měl letoun výšku 928 ft (cca 35 m AGL) a rychlost 97 km.hod -1. Z této polohy vybočil doprava postupně do kurzu 337 na hladině 909 ft (cca 30 m AGL) s dalším poklesem rychlosti na hodnotu 86 km.hod -1. Následoval přechod do levé zatáčky do kurzu 311 a dále se zvýšenou úhlovou rychlostí až do konečného kurzu 263 na hladině 909 ft 4

(30 m AGL), na rychlosti 87 km.hod -1. V krátkém přímém úseku letoun sklesal na hladinu 865 ft (cca 20 m AGL), rychlost letu se zvětšila na 105 km.hod -1, vertikální rychlost na cca 9 m.s -1. Následně vertikální rychlost klesla na 0-1 m.s -1. Současně rychlost letu poklesla na hodnotu 74 km.hod -1. Místo pozorování svědka bylo cca 500 m W od THR RWY 28R, 100 m N od tratě průletu letounu nad RWY 28. Viděl přílet letounu ve výšce 30-50 m AGL od východu, rychlostí asi 110-120 km.hod -1 na vysokém úhlu náběhu s malým výkonem motoru. Letoun provedl průlet nad RWY 28 okolo WDI a potom mírnou pravou zatáčku za hangáry a stromy, za kterými se svědkovi ztratil z dohledu. Po celou dobu, až do nárazu letounu do země, který svědek slyšel, byl zvuk motoru ve stejném režimu, v jakém letoun prolétával nad letištní plochou. Společně s dalšími osobami a později členy RZS, vyprošťoval posádku z letounu. Místo LN Místo svědka Trať letu nad LKZA Obr. 1: Konečná část tratě letu 5

1.2 Zranění osob Zranění Posádka Cestující Ostatní osoby (obyvatelstvo apod.) Smrtelné 1 1 0 Těžké 0 0 0 Lehké/bez zranění 0/0 0/0 0/0 1.3 Poškození letounu Letoun byl při LN zničen nárazem do země. 1.4 Ostatní škody Nebyly hlášeny. 1.5 Informace o osobách 1.5.1 Pilot Muž věk: 41 Typ pilotního průkazu: PPL(A), platný vydaný 18.10.2010 Kvalifikace: Pilot Letová praxe, včetně letu 16.8.2012 Nálet celkem: 214 hod 06 min Nálet jako PIC: 156 hod 07 min Nálet na typu celkem: 27 letů, 35 hod 17 min od 26.8.2011 Za posledních 30 dní: 9 letů, 19 hod 44 min Osvědčení zdravotní způsobilosti: Platné 1.5.2 Cestující Muž věk: 67, bez letecké kvalifikace 1.6 Informace o letadle Socata-Ralye 150ST je jednomotorový dolnoplošník celokovové konstrukce s příďovým podvozkem pevným. Křídlo letounu je vybaveno výsuvnými sloty. Data OE-DII z letové příručky (rychlosti v km.hod -1 ): Posádka: 4 V max : 250 Délka: 7,24 m (23,75 ft) V cestovní : 200 Rozpětí: 9,74 m (31,95 ft) V pádová (AW 870 kg, motor volnoběh): Výška: 2,80 m (9,18 ft) náklon: 0 30 45 Plocha křídla: 12,28 m 2 (132,18 ft 2 ) klapky 0 : 91 98 108 Prázdná hmotnost: 525 kg klapky 30 : 82 89 97 MTOW: 870 kg n y : 1 1,14 1,425 6

Obr.2: Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII (foto uveřejněno se souhlasem autora) 1.6.1 Drak Typ: Rallye 150ST Poznávací značka: OE-DII Výrobce: Morane-Saulnier Socata Tarbes Ossun Datum uvedení do provozu: 1977 Výrobní číslo: 2818 Nálet k datu LN: 3791 hod 47 min, včetně letu dne 16.8.2012 Log Book: Aktualizovaný Poslední prohlídka: 18.11.2011 Pojistný certifikát: Nebyl nalezen Vážením byla ověřena hmotnost trosek letounu 587,2 kg. Hmotnost členů posádky: 210 kg (podle lékařské zprávy) Hmotnost LPH a oleje: cca 24 kg AW letounu v době LN: cca 821 kg 1.6.2 Pohonná jednotka Motor: Výrobní číslo: 300 hod prohlídka draku a motoru: Vrtule: Prohlídka u výrobce: Po nehodě bylo změřeno množství oleje v motoru 5 Qt. Textron Lycoming O-320-E2A RL-17447-27A 28.7.2011 při náletu 303 hod 33 min WOODCOMP, třílistá elektricky stavitelná 26.1.2011 po 231 hod 37 min provozu 1.7 Meteorologická situace Skoro jasno až polojasno. V západní polovině Čech a postupně od západu i nad ostatním územím oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku přibývání oblačnosti až k večeru. V západní polovině Čech místy, jinde jen ojediněle, déšť 7

nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 24-28 C, na západě kolem 20 C. Slabý proměnlivý severozápadní vítr 1 4 m.s -1. Tlaková tendence setrvalý stav. METAR LKMT 161130Z 09004KT 010V150 9999 FEW040 23/14 Q1017 NOSIG RMK REG QNH 1013 METAR LKTB 161130Z 23003KT 180V270 CAVOK 25/09 Q1016 NOSIG RMK REG QNH 1013 Počasí LKZA: Dohlednost nad 10 km, zataženo vyšší oblačností, vítr ze 100 do 5 m.s -1. 1.8 Radionavigační a vizuální prostředky NIL 1.9 Spojovací služba AFIS LKZA nebyla, vzhledem k provozní době na letišti, v provozu. 1.10 Informace o letišti LKZA je veřejné vnitrostátní letiště s travnatým povrchem a nadmořskou výškou 794 ft/242 m. Provozní použitelnost VFR den. Výška letu po okruhu 1810 ft/550 m AMSL. Nemělo vliv na vznik a průběh letecké nehody. 1.11 Letové zapisovače a ostatní záznamové prostředky K analýze letových dat byl využit záznam GPS GARMIN Aera 500, IQP000404. Vzhledem k nastavení tlaku výrobce GPS na 1013 HPa a uváděný aktuální tlak na LKMT a LKTB 1013 HPa lze odečtené údaje výšky považovat za aktuální letovou hladinu AMSL. Odečtené údaje o rychlosti vyjadřují traťovou rychlost. 1.12 Popis místa nehody a trosek Místem LN byla plocha letiště. Povrch byl travnatý, suchý. Souřadnice místa LN N49 55.882, E18 04.270. Výška AMSL 792 ft. Obr. 3 a 4: Trosky letounu 8

Letoun dopadl na zem kurzem cca 260. Letoun ležel na břiše. Trosky základních konstrukčních prvků, křídlo, trup, ocasní plochy a pohonná jednotka ležely na jednom místě, na okraji asi 1 m hlubokého příkopu. Levá polovina křídla byla odlomena a ležela vedle trupu letounu za příkopem. Podle stavu trosek letounu a stop po jeho nárazu na zemi lze usuzovat, že dopadl, s velkou pravděpodobností, v mírném levém náklonu a s relativně malou vertikální rychlostí. Na místě LN nemohl být objektivně posouzen stav a funkčnost řídících a ovládacích prvků před leteckou nehodou z důvodů jejich degradace nárazem do země. Kryt kabiny a předměty z ní byly rozptýleny do vzdálenosti cca 5 m. Následným technickým ohledáním bylo zjištěno, že všechny ovládací prvky řízení byly propojeny do řídících ploch a lze předpokládat, že řízení bylo plně funkční. Vztlakové klapky byly zasunuty. Sloty na náběžné hraně byly vysunuty. Obě ovládací táhla pro motor v kabině byla nastavena do polohy na malý výkon motoru, resp. volnoběh. Ovládací táhlo motoru umístěné uprostřed palubní desky bylo ohnuté směrem doleva o cca 20 a dolů. Z nádrží bylo HZS po nehodě odčerpáno asi 30 l benzínu. Hodnoty zjištěné na přístrojích a ukazatelích v kabině: Výškoměr indikovaná H - 440 ft. Nastavený tlak 1018 HPa. Rychloměr poloha ručky ukazatele 0, resp. v základní poloze. Sdružený přístroj kompas/vor, kompas indikoval cca 350 / VOR, nastavená frekvence 106.4 MHz. Ovladač odpovídače KT 78TSQ byl v poloze ON. Na odpovídači byl nastavený identifikační kód 6705. Spínací skříňka v poloze OFF, klíček byl vyjmut. Otáčkoměr motoru byl na hodnotě 0, ukazovatel motohodin indikoval počet 3853.52. Ukazatel polohy klapek byl v poloze na vysunuto cca v 1/3. Ukazatel vyvážení výškového kormidla byl v poloze těžší na ocas (cca 2 cm vpředu za neutrální polohou). 9

Frekvence 106,4 MHz Ovládací táhlo pro motor Obr. 5: Pohled do kabiny 1.13 Lékařské a patologické nálezy Bezprostřední příčinou smrti obou osob byla zranění neslučitelná se životem. Cestující zemřel při nehodě. Pilot, přes poskytnutou lékařskou péči, zemřel přibližně 20 minut po vzniku LN. Na postavy obou osob v letounu působilo tupé násilí velké intenzity s vektorem působících sil převážně zepředu a zespodu. Vznik zranění lze dobře vysvětlit mechanizmem letecké nehody, propadem letounu v relativně malé rychlosti a malé výšce s následným nárazem do země. Obě osoby na palubě byly v době nehody připoutány bezpečnostními pásy. Nebyly zjištěny úrazové změny, které by nebylo možné vysvětlit mechanismem nehody, jako je např. zásah střelou nebo výbuch na palubě. U pilota nebyly zjištěny chronické chorobné změny, které by se mohly podílet na vzniku havarijní situace, nebo by je bylo možné klást do příčinné souvislosti s úmrtím jmenovaného. Toxikologickým vyšetřením nebyl v krvi obou osob zjištěn etylalkohol a nebyla prokázána přítomnost toxických a omamných látek. Biochemické vyšetření u pilota nebylo možné provést z důvodu, byť krátkého, přežívání a výrazných změn v energetickém metabolismu. Výsledky by nebylo možné správným způsobem interpretovat. Cestující netrpěl před LN hypoxií (nedostatkem kyslíku ve vdechovaném vzduchu). Do okamžiku LN byl při vědomí. Došlo u něj k výrazné duševní zátěži, která přerostla v déletrvající intenzivní stresovou situaci v řádu více desítek sekund, nebo i přesahující dobu jedné minuty. V této době si uvědomoval nebezpečí havarijní situace a vnímal stav jako ohrožení vlastního života. Soudně lékařskou expertízou byla s největší pravděpodobností vyloučena zdravotní příčina předmětné letecké nehody. Celková hmotnost obou osob na palubě byla 210 kg. 1.14 Požár NIL Ukazatel polohy trimu výškového kormidla Ukazatel polohy klapek klapek 10

1.15 Pátrání a záchrana LN oznámili na PČR a RZS svědci. 1.16 Testy a výzkum Zkoumání stavu motoru Za účelem posouzení stavu pohonné jednotky po letecké nehodě byla provedena technická prohlídka motoru. Pohonná jednotka byla zkontrolována a nebyl zjištěn poruchový stav, který by omezil chod motoru během kritického letu. Byla přezkoušena funkčnost zapalovacích svíček. Motorem šlo ručně protočit bez významných odporů, při této zkoušce olejové čerpadlo tlačilo olej do motoru. V olejovém čističi nebyly zjištěny kovové nečistoty, čistič byl průchodný. Mechanické palivové čerpadlo bylo funkční a obsahovalo zbytky benzínu, karburátor motoru byl uražen. 1.17 Informace o provozních organizacích Provozovatelem letounu byla soukromá osoba. 1.18 Doplňkové informace NIL 1.19 Způsoby odborného zjišťování příčin Při odborném zjišťování příčin letecké nehody bylo postupováno v souladu s předpisem L 13. 2. Rozbory Komise při stanovení příčin letecké nehody vycházela z analýzy GPS GARMIN, informací svědků, z informací o odborné a zdravotní způsobilosti obou osob na palubě letounu, z dokumentace letounu a pohonné jednotky. 2.1 Pilot Měl platný průkaz způsobilosti člena letové posádky s odpovídající kvalifikací a platné osvědčení o jeho zdravotní způsobilosti. Nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných, pro let zakázaných látek. 2.2 Letoun Letoun byl vyroben v r. 1977. Měl aktualizovaný Log Book. Nebyl nalezen certifikát o jeho pojištění. Komise v průběhu prohlídky letadla na místě LN a následné technické prohlídky trosek nezískala důkazy, které by potvrdily nebo vyvrátily závadu řízení. Motor pracoval v průběhu přiblížení až do nárazu letounu na malém výkonu. Údržba a provoz motoru před leteckou nehodou byly prováděny v souladu s požadavky výrobce motoru. 2.3 Kritický let Posádka nevedla v ATZ LKZA komunikaci s AFIS LKZA. Nejbližší VOR/DME s frekvencí 106.4 MHz nastavenou na sdruženém přístroji kompas/vor/dme byla JABLONKA VOR/DME (N49 28, E19 40, cca 125 km východojihovýchodně LKZA). 11

Posádka měla odpovídač sekundárního radaru v identifikačním kódu (6705), který nepřidělují ATS České republiky, ani Polska. S velkou pravděpodobností tento kód posádka obdržela při odletu z LYKS. V nalezené poloze ovladače odpovídače na ON by odpovídač nezobrazoval na SSR výškový údaj letounu během letu. Závěrečná fáze letu, cca 7 min, před vznikem LN byla analyzována ze záznamu GPS. Z této analýzy vyplývá, že letoun v průběhu přiblížení v klesání zmenšoval svou rychlost. Tuto rychlost těsně nad zemí, změřenou GPS, lze považovat vzhledem k přízemnímu větru, za rychlost velice blízkou rychlosti letu. Při letu nad LKZA sklesal na výšku cca 35 m AGL na rychlosti blízké pádové. Pilot prováděl přiblížení se sníženým výkonem motoru. Během zatáček nad LKZA se rychlost letounu zmenšila pod pádovou a letoun přešel do pádu. Tuto situaci, vzhledem k malé výšce a nastavenému výkonu motoru, pilot nemohl úspěšně vyřešit. Vznik duševní zátěže cestujícího odpovídá poloze letounu kdy z kurzu 214 dosáhl v klesání 5 m.s -1 hladiny 1267 ft a začal točit pravou zatáčku do směru RWY 28R LKZA. V zatáčce stále snižoval výšku na 1000 ft (cca 60 m AGL) se stálým snižováním rychlosti letu na 110 km.hod -1. Ze svědecké výpovědi lze potvrdit fázi průletu letounu ve směru RWY 28 na výšce 30-50 m AGL, vysokém úhlu náběhu a na malém výkonu motoru s postupnou změnou směru letu. Poloha trosek na zemi a jejich zkoumání odpovídala dopadu letounu pod malým úhlem sklonu. 2.4 Počasí Na vznik letecké nehody nemělo vliv. 3. Závěry 3.1 Závěry komise Pilot měl platný průkaz způsobilosti a kvalifikaci pro daný let a platné osvědčení o zdravotní způsobilosti. Osvědčení o letové způsobilosti letounu bylo platné. Stav počasí vyhovoval přiblížení a přistání letounu na LKZA. Pilot prováděl dne 16.8.2012 podobný způsob přiblížení na LKZA jako dne 5.8.2012. AFIS nebyla v provozu. Závěry prohlídky technického stavu letounu po LN nepotvrdily ani nevyvrátily jeho možný vliv na příčinu vzniku letecké nehody. Pilot provedl přiblížení na LKZA nestandardním způsobem. V průběhu tohoto přiblížení došlo k pádu letounu na výšce cca 30 m AGL s nízkým výkonem motoru, blízkým volnoběžnému. Pilot se snažil tuto situaci řešit přitažením řídící páky. Nastavení rozdílného tlaku o 5 HPa na stupnici výškoměru nemělo, s největší pravděpodobností, vliv na vzniklou situaci. 12

3.2 Příčiny letecké nehody Příčinou letecké nehody byl pád letounu na malé rychlosti, v zatáčce, s nízkým režimem motoru a na výšce, která pilotovi neumožňovala tuto situaci úspěšně vyřešit. Ing. Josef Procházka předseda komise 4. Bezpečnostní doporučení ÚZPLN nevydává. Schvaluji: V Praze dne.srpen 2013 Ing. Pavel ŠTRŮBL ředitel 13