KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ZABEZPEČENÍ INTEGRITY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 400



Podobné dokumenty
Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

Pohon inspekčních ježků náhradním médiem. Ing. Aleš Brynych a Ing. Petr Kubíček CEPS a. s.

Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek

Technické podmínky CEPS a. s. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Tlakové zkoušky a stresstesty na VTL plynovodech. Ing. Petr Pařízek a Ing. Petr Crha, CSc. CEPS a. s.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Řešení technických obtíží při hydraulických zkouškách plynovodů velkých průměrů

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

S E Z N A M P Ř Í L O H

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Technická zpráva obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN AREÁL ZOO ZLÍN

Doplňkové zkoušky svářečů

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

Identifikace zkušebního postupu/metody

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Off-line inspekce důležitý nástroj pro investiční rozhodování Off-line Inspection: An Important Tool for Investment Decisions

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná.

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

Modernizace infrastruktury ZŠ a MŠ v Obci Sloup v Čechách Stavební část stravovacího provozu

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno (45) Vydáno

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože

Model a optimalizace vodovodní sítě obce Tlustice

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru )

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody

o teplota C o medium C P215NL N

Zpětné ventily KM všeobecné informace

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

Hodnocení aluminotermického nava ování kabelových koncovek katodové ochrany úložných za ízení. Ing Jaroslav Kubí ek VUT, FSI Brno

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

TPG Rozvod plynů G

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010

TIN Všeobecně TIN

Transkript:

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ZABEZPEČENÍ INTEGRITY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 400 V polských potrubních systémech se v posledních letech postupně mění tok plynu ze směru východ západ na směr opačný. Na základě této skutečnosti vyvstal v některých částech Polska požadavek na navýšení kapacity plynovodů pro přepravu plynu na tlakové hladině 7,4 MPa. Toho se dosahuje nejenom výstavbou nových vysokotlakých plynovodů, ale i začleněním starších zrehabilitovaných plynovodů provozovaných v minulosti na nižší tlakové hladině do systému tlakové hladiny 7,4 MPa. Konkrétním příkladem tohoto komplexního přístupu k zabezpečení integrity byla rehabilitace plynovodu DN 400 o délce 55 km v jihozápadním Polsku. Rehabilitace zahrnovala tyto základní kroky: zprůchodnění potrubí pro čisticí a inteligentní ježky, vyčištění potrubí, provedení vnitřní inspekce potrubí pomocí inteligentního ježka MFL, zkoušky trubního materiálu a tlakové zkoušky trubního tělesa na části potrubí vyříznutého z plynovodu, tlakovou reparaci a vysušení potrubí. Základní údaje o plynovodu Plynovod DN 400, PN 6,3 MPa, který sloužil především pro zásobování oblasti kolem Jelení Gory zemním plynem, byl vybudován v letech 1991 92 a 1997 ze šroubovicově svařovaných trub 406 x 6,3 mm z oceli 18G2A. Na oblouky, do chrániček a na shybky byly použity trubky 406 x 8,8 mm z oceli R45. Ze skutečného provedení stavby se však dochovala pouze část dokumentů kontroly trubního materiálu k potrubí vyrobeného z oceli 18G2A, k potrubí z oceli R45 se dokumentace nedochovala. Plynovod byl projektován i postaven jako čistitelný se vstupní a výstupní komorou pro vkládání a vyjímání čisticích pístů. Z trasy plynovodu jsou vyvedeny tři odbočky DN 250, 150 a 100. Čištění potrubí a provedení vnitřní inspekce potrubí Tuto první etapu realizovala společnost T. D. Williamson Polska. Podle informací od provozovatele nebylo potrubí plynovodu nikdy čištěno, a to ani za provozu a pravděpodobně ani při výstavbě. I když zde existovalo poměrně značné riziko, že při průjezdu potrubím dojde k zastavení čisticího ježka ve sloupci nečistot nebo v místě zdeformovaného potrubí, požadoval provozovatel provést čištění za provozu. Při prvním čištění došlo po cca 40 km k uvíznutí čisticího ježka v místě křížení s železniční tratí. Po odkopání plynovodu byl na potrubí nalezen ostrý vertikální segmentový ohyb, který bránil průchodu čisticího ježka. Po jeho vyříznutí s využitím technologie TDW Stopple byla trasa plynovodu pro čisticí písty ježka zprůchodněna a při druhém čištění byl čisticí ježek zachycen na konci plynovodu v přijímací komoře. Následně bylo provedeno ještě několikanásobné čištění. Při prvních bězích čisticího ježka byla čisticí komora na konci plynovodu z poloviny zaplněna prachem. Po vyčištění potrubí byla na plynovodu provedena vnitřní inspekce pomocí kalibračního a následně inteligentního ježka MFL. Průchodem inteligentního ježka potrubím plynovodu byla detekována řada vad se zeslabením stěny trubky až ze 79 %. Největší z těchto vad byly následně po odstavení plynovodu z provozu (před zahájením tlakové reparace) odkopány a podle závažnosti byly nalezené vady vyříznuty anebo překryty objímkou. Materiálové zkoušky trubního materiálu a zkoušky trubního tělesa Při výřezu výše uvedeného nevyhovujícího segmentového ohybu nalezeného v průběhu čištění byl z plynovodu ve stejném místě odebrán i vzorek potrubí Ing. Aleš Brynych CEPS a.s. o rozměrech 406 x 6,3 mm pro zkoušky. Z této vyřízlé části potrubí byly následně odebrány vzorky pro materiálové zkoušky a ze zhruba 3 m bylo vyrobeno zkušební těleso pro tlakové zkoušky. Podle dochovaných dokumentů kontroly byly šroubovicově svařované trubky 406 x 6,3 mm vyrobeny z oceli 18G2A. U této oceli je garantovaná minimální mez kluzu R e min = 350 MPa. Výsledky materiálových zkoušek Chemický rozbor Podle dosažených výsledků se jedná o ekvivalent ocelí typu ČSN 41 1523, případně St 53 dle DIN 17172 nebo X52 dle API Spec 5 L. Výsledky chemického rozboru jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1. Výsledky chemického rozboru C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Al [%] Cu [%] Ni [%] Cr [%] 0,173 0,3 1,33 0,024 0,0212 0,082 0,024 0,027 0,034 Tahové zkoušky Zkoušky byly provedeny na plochých tyčích, které byly odebrány po dvou kusech z podélného a obvodového směru trubky. Výsledky tahových zkoušek jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2. Výsledky tahových zkoušek Směr odběru R p 0,2 [MPa] R m [MPa] A [%] Z [%] vzorku 349 542 30,15 52,62 Obvodový 365 555 34,46 54,29 357 548 32,31 53,46 371 543 28,15 50,24 Podélný 380 553 29,23 50,72 375 548 28,69 50,48 V porovnání s mechanickými vlastnostmi požadovanými u oceli L 360 NB (MB) dle ČSN EN 10208-2 jsou dosažené hodnoty vyhovující. Zkoušky rázem v ohybu Vzorky pro tyto zkoušky byly opět odebrány z obvodového a z podélného směru trubky. Výsledky zkoušek rázem v ohybu jsou uvedeny v tabulce 3. Tabulka 3. Výsledky zkoušky rázem v ohybu Směr odběru Zkušební teplota [ C] KV [J] KV * [J] KCV [J/cm 2 ] vzorku Obvodový 20 66,7 150,9 188 0 62,3 141,5 176 Podélný 20 23,7 40,1 50 0 23,6 40,0 50 KV hodnoty nárazové práce na skutečném vzorku KV* hodnoty nárazové práce přepočítané na plnou tloušťku standardizovaného vzorku b 0 = 10 mm KCV hodnoty nárazové práce přepočítané na vzorek o 10x10 mm, resp. 1 cm 2 roč. XCI, 2011 113

Hodnoty nárazové práce KV* v obvodovém směru jsou při teplotách 20 C a 0 C velice příznivé, nad 140 J. Hodnoty získané na vzorcích odebraných v podélném směru jsou při obou teplotách méně příznivé 40 J. Výsledky na vzorcích z podélného směru nesplňují požadavek standardu ČSN EN 10208-2. Ve standardu je požadována min. střední hodnota KV* 60 J. V průběhu tlakových zkoušek při zvyšování tlaku nebo tlakových výdrží byly on-line sledovány a měřeny závislosti p-v a p-t (obr. 2), průtok přičerpávané vody, celkový přičerpaný objem, velikost přičerpaného plastického objemu a hodnota trvalé integrální deformace ε. Metalografický rozbor Tento rozbor byl proveden na výbrusech z podélného i z obvodového směru trubky. Mikročistota je co do obsahu sulfi dů příznivá, co do obsahu oxidů je jen místy při povrchu vzorku zhoršená. Ocel má co do obsahu vměstků dobrou až průměrnou kvalitu. Jedná se o ocel s feriticko-perlitickou strukturou, jemnozrnnou (velikost feritického zrna odpovídá vzoru č. 8,5 až 7 dle příslušné normy). Struktura není řádkovitá, řádky perlitu se vyskytují jen ojediněle. Jinak je struktura polyedrická. Perlit je vyloučen v lamelární formě. Podél hranic feritických zrn jsou místy vyloučeny řetízky terciálního cementitu. Povrchy trubky nevykazují oduhličení. Kvalita šroubovicového svaru Šroubovicový svar má podle informativního šetření na výbrusu dobrou kvalitu. Kresba a převýšení na vnějším povrchu vyhovují. Na vnitřním povrchu převýšení vyhovuje požadavkům, i když kresba není ideální. Struktura svarového kovu vykazuje kolumnární charakter, je feriticko-perlitická. Kvalita svaru je vyhovující. Obr. 1. Zkušební těleso Obr. 2. On-line měření závislosti p-v Na základě provedených zkoušek lze kvalitu oceli hodnotit co do mechanických vlastností a struktury jako standardní, bez významnějších závad. Zkoušky trubního tělesa Na základě výsledků materiálových zkoušek chemického rozboru, tahových zkoušek, zkoušek rázem v ohybu a metalografi ckého rozboru byly stanoveny hodnoty tlaků pro tlakovou reparaci zkušebního tělesa. Pro ocel R45, ze které byly vyrobeny trubky 406 x 8,8 mm, je garantovaná minimální mez kluzu pouze R e min = 255 MPa. Nižší hodnotu meze kluzu však kompenzuje větší tloušťka stěny, a proto je hodnota tlaku na mezi kluzu u trubek 406 x 6,3 mm a 406 x 8,8 mm shodná. Materiálové zkoušky potrubí z oceli R45 nebyly prováděny, neboť provozovatel neposkytl možnost odběru vzorku. Zkušební těleso (obr. 1) o délce 2,9 m a objemu 360 l bylo oboustranně zadýnkováno a osazeno návarky. Tyto návarky byly ostrojeny armaturami pro naplnění potrubí vodou, snímání tlaku, napojení vysokotlaké hadice pro přívod a odpouštění tlakové vody. Uvedené zkušební těleso bylo za účasti provozovatele a generálního dodavatele postupně tlakováno k mezi kluzu na hodnotu trvalé integrální obvodové deformace ε 0,05 % a poté k mezi pevnosti až do destrukce materiálu. Přehled dosažených hodnot při tlakování zkušebního tělesa je uveden v tabulce 4. Tabulka 4. Přehled dosažených hodnot při tlakování zkušebního tělesa P V p V c ε Rychlost tlakování [MPa] [l] [l] [%] [l/min.] Při tlaku blížícímu se výpočtovému tlaku meze pevnosti zkušebního tělesa došlo k destrukci obvodového svaru (obr. 3 a 4) při tlaku 16,632 MPa. Na základě průběhu a výsledků provedených zkoušek byl stanoven maximální tlak tlakové reparace P max. = 10,450 MPa. Zároveň maximální hodnota trvalé obvodové deformace ε nesmí překročit 0,05 %. 9,602 0,15 3,19 0,02 0,66 10,450 0,38 3,64 0,05 0,66 11,910 1,43 5,21 0,20 0,66 16,632 47,00 47,45 6,61 destrukce 0,66 V p přičerpaný objem vody na vyvození plastické deformace V c celkový přičerpaný objem vody ε trvalá integrální obvodová deformace 114 Obr. 3. Destrukce obvodového svaru roč. XCI, 2011

Obr. 4. On-line měření závislosti p-v krátce po destrukci svaru Tlaková reparace Plynovod DN 400 byl rozdělen na čtyři pracovní celky, které byly postupně po jednom odstavovány z provozu a následně po provedení oprav, výřezů defektů, tlakové reparace a vysušení opět zprovozňovány. Každý pracovní celek byl dále dělen na pracovní úseky, na kterých byly prováděny tlakové reparace. Rozdělení plynovodu na pracovní úseky bylo značně obtížné, neboť území, kterým plynovod procházel, připomínalo spíše Českomoravskou vrchovinu nebo podhůří Krkonoš než polskou rovinu. To vyplývá i z podélného profi - lu, kde vertikální osa grafu znázorňuje převýšení, resp. nadmořskou výšku v intervalu 100 až 600 metrů a horizontální osa délku plynovodu v intervalu 0 až 55 km (obr. 5). V současnosti neexistuje v Polsku žádný předpis nebo norma pro provádění tlakové reparace. Z uvedeného důvodu byl v rámci projektu vypracován realizační pracovní postup (RPP), využívající pro provedení tlakové reparace dvou předpisů a jejich kombinace. Pro provedení tlakové reparace zahrnující i zkoušky pevnosti byl použit Typový technologický postup S05 CEPS Provedení tlakové reparace a tlakové zkoušky podle Inspekční zprávy ITI č. j. 706/02.05/06/15.07/1 ze dne 3. 3. 2006. Pro následné vyhodnocování těsnosti byl použit polský předpis pro provádění stresstestů a následných tlakových zkoušek nových potrubí, norma ZN-G-3900 Proby specjalne. Uvedený RPP byl následně schválen provozovatelem a organizací polského státního odborného dozoru UDT, která plní v Polsku funkci podobnou jako TIČR v ČR. V průběhu provádění tlakových reparací byly on-line sledovány a měřeny závislosti p-v a p-t (obr. 6 a 7), průtok přičerpávané vody, celkový přičerpaný objem, velikost přičerpaného plastického objemu a hodnota trvalé integrální deformace ε, což norma Proby specjalne nevyžaduje. Nicméně polská plynárenská odborná veřejnost, která se na realizaci této akce v různých stupních schvalování nebo kontroly podílela, tento progresivní způsob měření uvítala a zároveň i doporučila při provádění dalších obdobných prací. Obr. 6. On-line měření p-v Obr. 5. Podélný profi l plynovodu Obr. 7. On-line měření p-v Časový prostor pro provedení tlakové reparace byl provozovatelem stanoven maximálně na 4 měsíce, což byl velmi krátký termín, přihlédne-li se k: rozdělení plynovodu na 4 pracovní celky a z toho vyplývající velké množství rozpojů, přepojů a propojů na provozovaném potrubí, uskutečnění výřezů nebo oprav vad detekovaných vnitřní inspekcí, použitelným zdrojům vody pro plnění potrubí vodou, přepouštění vody a následnému vypouštění použité vody, provedení tlakové reparace, vysušení potrubí. Celý projekt tedy vyžadoval dokonalé naplánování, organizaci a nepřetržitý průběh prací včetně svátků, sobot i nedělí. Počet pracovních úseků byl po důkladné rekognoskaci terénu a provedených zkouškách stanoven na 16. Uvedené množství úseků však bylo těžce vydobytým kompromisem mezi žádostí investora a provozovatele v jedné osobě o minimalizaci nákladů a požadavky zhotovitele na převýšení a délky pracovních úseků. V průběhu tlakové reparace došlo dvakrát k destrukci potrubí. Poprvé na části plynovodu, která byla vybudována v roce 1997. Při časové prodlevě po dosažení maximálního tlaku v prvním cyklu tlakové reparace došlo k výraznému poklesu tlaku. Na základě provedeného prvního cyklu tlakové reparace a teoretických výpočtů byla stanovena změna objemu vody v úseku, resp. roč. XCI, 2011 115

Obr. 9, 10. Montážní svar s průchozí vadou Obr. 8. Fontána v řepkovém poli velikost úniku vody v množství cca 411 l/hod. Tento poměrně velký únik vody lze při příznivých podmínkách (vada situovaná na vrchní části potrubí a relativně suchý terén v lokalitě vady) najít i pochůzkou po trase. Po důkladném provlhčení terénu v okolí vady po několikanásobném natlakování a následném samovolném odtlakování potrubí plynovodu byla po několika dnech vada nalezena. Po odkopání potrubí v prostoru objeveného prameniště na kraji řepkového pole již nebylo nutné místo perforace na potrubí dlouho hledat (obr. 8). Po odpuštění tlaku byl v poloze 12 nalezen impozantní montážní obvodový svar (obr. 9 a 10), na jehož krycí vrstvě svářeč rozhodně nešetřil materiálem. Kořen svaru v místě perforace však nalezen nebyl. Je s podivem, že tento svar trpící na první pohled výraznými nedostatky mohl projít všemi kontrolami prováděnými při výstavbě tohoto plynovodu (B2 dle TPG 702 04) v roce 1997. Pro srovnání v ČR se tou dobou stavěl plynovod B2 DN 1 000 z Lanžhotu směrem na Horu Svaté Kateřiny, kde se zkoušky prozářením, kromě jiných zkoušek a kontrol, prováděly na všech montážních obvodových svarech. Následně byla provedena zpětná kontrola výsledků vnitřní inspekce místa, ale ani při důkladné kontrole nebyly zjištěny žádné anomálie v záznamu inteligentního ježka. Toto zjištění znovu potvrdilo dlouhodobé zkušenosti CEPS a.s., že inteligentní ježek typu MFL není schopen na potrubí detekovat vady tohoto typu a rozsahu. Uvedené zkušenosti vycházejí z tlakových reparací po vnitřních inspekcích pomocí ježků MFL na více než 200 km plynovodů a produktovodů. Podruhé byla detekována netěsnost na úseku postaveném v letech 1991 92. V průběhu prováděné tlakové zkoušky došlo k poklesu tlaku o 2,7 bar v průběhu 24 hod. Tento pokles tlaku představoval únik vody z natlakovaného úseku v množství necelých 6 l/hod. Trasa tohoto zkoušeného úseku v délce 4,6 km vedla z poloviny podmáčeným lesem a z druhé poloviny polem. Na 116 žádost provozovatele byl tento úsek rozdělen na 3 podúseky a ty byly opět natlakovány na tlak tlakové zkoušky. Dva úseky byly vyhodnoceny jako těsné, na třetím byla zjištěna netěsnost o velikosti 2,5 l/hod. Zmenšení velikosti úniku vody z potrubí je jev, ke kterému dochází po dělení zkoušeného úseku na podúseky téměř pravidelně. Průchozí místo nebo místa ve stěně potrubí jsou při vysokých tlacích a při takovýchto velikostech úniku velice malá a lidským okem téměř nerozpoznatelná. Při vytláčení vody z potrubí a zpětném napouštění často dochází při průchodu ježka přes inkriminované místo k přicpání nebo někdy i k ucpání průchozího místa částicemi rzi nebo kalu. Na žádost provozovatele byl netěsný úsek rozdělen na další tři podúseky. Při tlakových zkouškách těchto tří podúseků se již žádná netěsnost neprojevila. Průchozí vada byla pravděpodobně zanesena nečistotami, nebo mohla být i vyříznuta při výřezu potrubí v místech dělení na jednotlivé podúseky. Potrubí po řádně provedené tlakové reparaci lze garantovat jako pevné. Po zprovoznění však bude nutné, aby provozovatel vykonával na uvedeném úseku zvýšený dohled. Tím se v tomto případě rozumí provádění častějších pochůzek po trase plynovodu s detektorem na zjišťování úniku plynu a detekce vad izolace Pearsonovou metodou. Sušení potrubí Po provedené tlakové reparaci a po propojení pracovních úseků každého pracovního celku bylo potrubí plynovodu vysušeno na teplotu rosného bodu (TRB) vody ve vzduchu vystupujícím z potrubí 20 C. Sušení bylo provedeno pomocí vysoce suchého vzduchu o TRB 80 C, který byl v množství 1 200 m 3 za hodinu vháněn do sušeného potrubí. Zdrojem tohoto vysušeného vzduchu byla mobilní sušicí jednotka PSA (obr. 11). V průběhu sušení byla zbylá voda z po- roč. XCI, 2011

trubí nejprve vytlačována pomocí lamelových čisticích pístů. Následně bylo potrubí vytřeno dosucha molitanovými písty. V obou případech byly písty vždy protlačovány potrubím pomocí vysoce suchého vzduchu o TRB 80 C. Poslední molitanový píst byl vložen do potrubí při teplotě 20 C TRB vody ve vzduchu vystupujícím z potrubí. Po projetí tohoto pístu potrubím byl sušený úsek propláchnut ještě minimálně jedním geometrickým množstvím vzduchu o TRB 80 C a následně předán provozovateli. Souhrn Provedením tlakové reparace bylo završeno několikaleté úsilí provozovatele o prokázání integrity potrubí, zajištění dlouhodobého bezpečného provozu a o zvýšení maximálního provozního tlaku v plynovodu. K tomu využil po zprůchodnění plynovodu vnitřní inspekci potrubí inteligentním ježkem, která odhalila velké množství defektů různých stupňů závažnosti. Závažné defekty byly před provedením tlakové reparace vyříznuty nebo opraveny objímkou. Tím bylo zajištěno, že defekty na potrubí, které by se zcela jistě v průběhu tlakové reparace projevily destrukcí, již byly odstraněny nebo byly sanovány pomocí objímek. Vyloučením těchto kritických míst bylo následně možné provést tlakovou reparaci ve velice krátkém období 4 měsíců a bez dalších nákladů na její opakování v případě destrukce potrubí. Následná tlaková reparace prověřila vnitřní integritu potrubí s prokázáním maximální míry bezpečnosti provozovaného plynovodu vůči potrubí. V průběhu tlakové reparace i při tlakování zkušebního tělesa došlo přesto k otevření kritické vady (destrukci potrubí) obvodového svaru v místě, kde vnitřní inspekce žádnou vadu nedetekovala. Kombinace vnitřní inspekce, odstranění zásadních nalezených vad a následné tlakové reparace je nejefektivnější metodou prokázání spolehlivosti vysokotlakých potrubí a zajištění jejich dlouhodobého bezpečného provozu. Lektorovali: Ing. Libor Čagala Ing. Petr Štefl Literatura: Ing. Aleš Brynych vystudoval obor chemické a energetické zpracování paliv na VŠCHT Praha. V letech 1993 95 pracoval jako hlavní technolog v tehdejším Plynoprojektu Praha. Následně byl do roku 1999 zaměstnán jako hlavní technolog ve společnosti Český plynárenský servis, spol. s r.o. Od roku 1999 působí ve společnosti CEPS a.s., nejprve jako hlavní technolog a od roku 2003 jako výrobní ředitel. Brynych, A.; Kolář, O.: Hydrotesting of Gaspipeline DN 400, technická zpráva k dokumentaci skutečného provedení, CEPS a.s., 2010 Linhart, V. a kol.: Materiálové zkoušky na dodaném vzorku trubky DN 400, technická zpráva, SVÚM a.s., 2010 SUMMARY Aleš Brynych: A Comprehensive Approach to Integrity of a DN 400 High Pressure Pipeline The gas fl ow through Polish pipeline systems has been gradually changing from the east-to-west direction to the opposite direction in the last few years. As a consequence, a requirement for the reinforcement of the capacity of transmission gas pipelines has emerged in some Polish regions. The author describes the rehabilitation of a 55 km DN 400 gas pipeline, which ranged from the debottlenecking and cleaning of the pipeline to in-line inspection and tests to pressure-induced repair and drying. Obr. 11. Mobilní sušicí jednotka roč. XCI, 2011 117