Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400



Podobné dokumenty
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ZABEZPEČENÍ INTEGRITY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 400

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

Pohon inspekčních ježků náhradním médiem. Ing. Aleš Brynych a Ing. Petr Kubíček CEPS a. s.

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

Technické podmínky CEPS a. s. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?

Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Technická zpráva obsah

Tlakové zkoušky a stresstesty na VTL plynovodech. Ing. Petr Pařízek a Ing. Petr Crha, CSc. CEPS a. s.

S E Z N A M P Ř Í L O H

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN AREÁL ZOO ZLÍN

Doplňkové zkoušky svářečů

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikace zkušebního postupu/metody

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná.

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Model a optimalizace vodovodní sítě obce Tlustice

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru )

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody

Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

o teplota C o medium C P215NL N

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, Přerov IČO : DIČ : CZ DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Hodnocení aluminotermického nava ování kabelových koncovek katodové ochrany úložných za ízení. Ing Jaroslav Kubí ek VUT, FSI Brno

B 550B ,10

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno (45) Vydáno

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Řešení technických obtíží při hydraulických zkouškách plynovodů velkých průměrů

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla

ACO Stormbrixx. Infiltrační systémy. Modulární systém ACO Stormbrixx - Pokyny k údržbě. Nově! Se schválením DIBt

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

Vyhodnocení provozu filtračních jednotek S 03 fy Altmann v ČEPS, a.s.

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Z2/TPG konečný návrh Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Transkript:

Ing. Aleš Brynych CEPS a.s. Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400 V polských potrubních systémech se v posledních letech postupně mění tok plynu ze směru východ západ na směr opačný. Na základě této skutečnosti vyvstal v některých částech Polska požadavek navýšit kapacitu plynovodů pro přepravu plynu na tlakové hladině 7,4 MPa. Toho se dosahuje nejenom výstavbou nových vysokotlakých plynovodů, ale i začleněním starších zrehabilitovaných plynovodů provozovaných v minulosti na nižších tlakové hladině do systému tlakové hladiny 7,4 MPa. Konkrétním příkladem tohoto komplexního přístupu k zabezpečení integrity byla rehabilitace 55 km dlouhého plynovodu DN 400 v jihozápadním Polsku. Rehabilitace zahrnovala tyto základní kroky: zprůchodnění potrubí pro čistící a inteligentní ježky, vyčištění potrubí, provedení vnitřní inspekce potrubí pomocí inteligentního ježka MFL, zkoušky trubního materiálu a tlakové zkoušky trubního tělesa na části potrubí vyříznutého z plynovodu tlakovou reparaci a vysušení potrubí. Základní údaje o plynovodu Plynovod DN 400, PN 6,3 MPa, který sloužil především pro zásobování oblasti kolem Jelení Gory zemním plynem, byl vybudován v letech 1991-2 a 1997 ze šroubovicově svařovaných trub 406 x 6,3 mm z oceli 18G2A. Na oblouky, do chrániček a na shybky byly použity trubky 406 x 8,8 mm z oceli R45. Ze skutečného provedení stavby se však dochovala pouze část dokumentů kontroly trubního materiálu k potrubí vyrobeného z oceli 18G2A, k potrubí z oceli R45 se dokumentace nedochovala. Plynovod byl projektován i postaven jako čistitelný se vstupní a výstupní komorou pro vkládání a vyjímání čistících pístů. Z trasy plynovodu jsou vyvedeny tři odbočky DN 250, 150 a 100. Čištění potrubí a provedení vnitřní inspekce potrubí Tuto první etapu realizoval T.D. Williamson Polska. Podle informací od provozovatele nebylo potrubí plynovodu nikdy čištěno a to ani za provozu a pravděpodobně ani při výstavbě. I když zde existovalo poměrně značné riziko, že při průjezdu potrubím dojde k zastavení ježka ve sloupci nečistot nebo v místě zdeformovaného potrubí, požadoval provozovatel provést čištění za provozu. Při prvním čištění došlo po cca 40 km k uvíznutí ježka v místě křížení se železniční tratí. Po odkopání plynovodu byl na potrubí nalezen ostrý vertikální segmentový ohyb, který bránil průchodu ježka. Po vyříznutí tohoto segmentového ohybu s využitím technologie TDW Stopple byla trasa plynovodu pro čistící písty zprůchodněna a při druhém čištění byl ježek zachycen na konci plynovodu v přijímací komoře. Následně bylo provedeno ještě několikanásobné čištění. Při prvních bězích ježka byla čistící komora na konci plynovodu z poloviny zaplněna prachem.

Po vyčištění potrubí byla na plynovodu provedena vnitřní inspekce pomocí kalibračního a následně inteligentního ježka MFL. Průchodem inteligentního ježka potrubím plynovodu bylo detekováno spoustu vad se zeslabením stěny trubky až ze 79%. Největší z těchto vad byly následně po odstavení plynovodu z provozu (před zahájením tlakové reparace) odkopány a podle závažnosti byly nalezené vady buď vyříznuty nebo překryty objímkou. Materiálové zkoušky trubního materiálu a zkoušky trubního tělesa Při výřezu výše uvedeného nevyhovujícího segmentového ohybu nalezeného v průběhu čištění byl z plynovodu ve stejném místě odebrán i vzorek potrubí o rozměrech 406 x 6,3 mm pro zkoušky. Z této vyřízlé části potrubí byly následně odebrány vzorky pro materiálové zkoušky a ze zhruba 3 m bylo vyrobeno zkušební těleso pro tlakové zkoušky. Podle dochovaných dokumentů kontroly byly šroubovicově svařované trubky 406 x 6,3 mm vyrobeny z oceli 18G2A. U této oceli je garantovaná minimální mez kluzu R e min = 350 MPa. Výsledky materiálových zkoušek Chemický rozbor Podle dosažených výsledků se jedná o nízkouhlíkovou ocel typu ČSN 41 1523, případně St 53 dle DIN 17172 nebo X52 dle API Spec 5 L. Výsledky chemického rozboru jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1 Výsledky chemického rozboru C [%] Si [%] Mn P [%] S [%] Al [%] Cu [%] Ni [%] Cr [%] [%] 0,173 0,3 1,33 0,024 0,0212 0,082 0,024 0,027 0,034 Tahové zkoušky Zkoušky byly provedeny na plochých tyčích, které byly odebrány po dvou kusech z podélného a obvodového směru trubky. Výsledky tahových zkoušek jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 Výsledky tahových zkoušek Směr odběru vzorku R p 0,2 [MPa] R m [MPa] A [%] Z [%] 349 542 30,15 52,62 Obvodový 365 555 34,46 54,29 357 548 32,31 53,46 371 543 28,15 50,24 Podélný 380 553 29,23 50,72 375 548 28,69 50,48 V porovnání s mechanickými vlastnostmi požadovanými u oceli L 360 NB (MB) dle ČSN EN 10208-2 jsou dosažené hodnoty vyhovující.

Zkoušky rázem v ohybu. Vzorky pro tyto zkoušky byly opět odebrány z obvodového a z podélného směru trubky. Výsledky zkoušek rázem v ohybu jsou uvedeny v tabulce 3. Tabulka 3 Výsledky zkoušky rázem v ohybu Směr odběru vzorku Zkušební teplota [ 0 C] KV [J] KV * [J] KCV [J/cm 2 ] Obvodový 20 66,7 150,9 188 0 62,3 141,5 176 Podélný 20 23,7 40,1 50 0 23,6 40,0 50 KV - hodnoty nárazové práce na skutečném vzorku KV * - hodnoty nárazové práce přepočítané na plnou tloušťku standardizovaného vzorku b 0 = 10 mm Hodnoty nárazové práce KV * v obvodovém směru jsou při teplotách 20 0 C a 0 0 C velice příznivé, nad 140 J. Hodnoty získané na vzorcích odebraných v podélném směru jsou při obou teplotách méně příznivé 40 J. Výsledky na vzorcích z podélného směru nesplňují požadavek standardu ČSN EN 10208-2. Ve standardu je požadována min. střední hodnota KV * 60 J. Metalografický rozbor. Tento rozbor byl proveden na výbrusech z podélného i z obvodového směru trubky. Mikročistota je co do obsahu sulfidů příznivá, co do obsahu oxidů je jen místy při povrchu zhoršená. Ocel má co do obsahu vměstků dobrou až průměrnou kvalitu. Jedná se o ocel s feriticko perlitickou strukturou, jemnozrnnou (velikost feritického zrna odpovídá vzoru č. 8,5 až 7 dle příslušné normy). Struktura není řádkovitá, řádky perlitu se vyskytují jen ojediněle. Jinak je struktura polyedrická. Perlit je vyloučen v lamelární formě. Podél hranic feritických zrn jsou místy vyloučeny řetízky terciálního cementitu. Povrchy trubky nevykazují oduhličení. Kvalita šroubovicového svaru. Šroubovicový svar má podle informativního šetření na výbrusu dobrou kvalitu. Kresba a převýšení na vnějším povrchu vyhovují. Na vnitřním povrchu převýšení vyhovuje požadavkům, i když kresba není ideální. Struktura svarového kovu vykazuje kolumnární charakter, je feriticko perlitická. Kvalita svaru je vyhovující. Na základě provedených zkoušek lze kvalitu oceli hodnotit co do mechanických vlastností a struktury za standardní, bez významnějších závad.

Zkoušky trubního tělesa Na základě výsledků materiálových zkoušek - chemický rozbor, tahové zkoušky, zkoušky rázem v ohybu a metalografický rozbor - byly stanoveny hodnoty tlaků pro tlakovou reparaci zkušebního tělesa. Pro ocel R45 (ze které byly vyrobeny trubky 406 x 8,8 mm) je garantovaná minimální mez kluzu pouze R e min = 255 MPa. Nižší hodnotu meze kluzu však kompenzuje větší tloušťka stěny, a proto je hodnota tlaku na mezi kluzu u trubek 406 x 6,3 mm a 406 x 8,8 mm shodná. Materiálové zkoušky potrubí z oceli R45 nebyly prováděny, neboť provozovatel neposkytl možnost odběru vzorku. Zkušební těleso (viz. obr. 1) o délce 2,9 m a objemu 360 l bylo oboustranně zadýnkováno a osazeno návarky. Tyto návarky byly ostrojeny armaturami pro naplnění potrubí vodou, snímání tlaku, napojení vysokotlaké hadice pro přívod a odpouštění tlakové vody. Uvedené zkušební těleso bylo za účasti provozovatele a generálního dodavatele postupně tlakováno k mezi kluzu na hodnotu trvalé integrální obvodové deformace ε 0,05% a poté k mezi pevnosti až do destrukce materiálu. Přehled dosažených hodnot při tlakování zkušebního tělesa je uveden v tabulce 4. Tabulka 4 Přehled dosažených hodnot při tlakování zkušebního tělesa P [MPa] V p [l] V c [l] ε [%] Rychlost tlakování [l/min] 9,602 0,15 3,19 0,02 0,66 10,450 0,38 3,64 0,05 0,66 11,910 1,43 5,21 0,20 0,66 16,632 47,00 47,45 6,61 - destrukce 0,66 V p - přičerpaný objem vody na vyvození plastické deformace V c - celkový přičerpaný objem vody ε - trvalá integrální obvodová deformace V průběhu tlakových zkoušek při zvyšování tlaku nebo tlakových výdrží byly on line sledovány a měřeny závislosti p-v a p-t (viz. obr. 2), průtok přičerpávané vody, celkový přičerpaný objem, velikost přičerpaného plastického objemu a hodnota trvalé integrální deformace ε. Obr. 1 Zkušební těleso Obr. 2 On-line měření závislosti p-v

Při tlaku blížícím se výpočtovému tlaku meze pevnosti zkušebního tělesa došlo k destrukci obvodového svaru (viz. obr. 3 a 4) při tlaku 16,632 MPa. Obr. 3 Destrukce obvodového svaru Obr. 4 On-line měření závislosti p-v krátce po destrukci svaru Na základě průběhu a výsledků provedených zkoušek byl stanoven maximální tlak tlakové reparace P max. = 10,450 MPa. Zároveň maximální hodnota trvalé obvodové deformace ε nesmí překročit 0,05%. Tlaková reparace Plynovod DN 400 byl rozdělen na čtyři pracovní celky, které byly postupně po jednom odstavovány z provozu a následně po provedení oprav, výřezů defektů, tlakové reparace a vysušení opět zprovozňovány. Každý pracovní celek byl dále dělen na pracovní úseky, na kterých byly prováděny tlakové reparace. Rozdělení plynovodu na pracovní úseky bylo značně obtížné, neboť území, kterým plynovod procházel, připomínalo spíše Českomoravskou vrchovinu nebo podhůří Krkonoš než polskou rovinu. To vyplývá i z podélného profilu, kde vertikální osa grafu znázorňuje převýšení resp. nadmořskou výšku v intervalu 100 až 600 m a horizontální osa délku plynovodu v intervalu 0 až 55 km (viz. obr. 5). Obr. 5 Podélný profil plynovodu.

Časový prostor pro provedení tlakové reparace byl provozovatelem stanoven maximálně na 4 měsíce, což byl šibeniční termín, přihlédne-li se k: rozdělení plynovodu na 4 pracovní celky a z toho vyplývající velké množství rozpojů, přepojů a propojů na živém potrubí, uskutečnění výřezů nebo oprav vnitřní inspekcí detekovaných vad, použitelným zdrojům vody pro plnění potrubí vodou, přepouštění vody a následnému vypouštění použité vody, provedení tlakové reparace, vysušení potrubí. Celý projekt tedy vyžadoval dokonalé naplánování, organizaci a nepřetržitý průběh prací včetně svátků, sobot i nedělí. Počet pracovních úseků byl po důkladné rekognoskaci terénu a provedených zkouškách stanoven na 16. Uvedené množství úseků však bylo těžce vydobytým kompromisem mezi žádostí investora a provozovatele v jedné osobě o minimalizaci nákladů a požadavky zhotovitele na převýšení a délky pracovních úseků. V současnosti neexistuje v Polsku žádný předpis nebo norma pro provádění tlakové reparace. Z uvedeného důvodu byl v rámci projektu vypracován realizační pracovní postup (RPP), kde pro provedení tlakové reparace byly využity dva předpisy a vytvořena jejich kombinace. Pro provedení tlakové reparace zahrnující i zkoušky pevnosti byl použit Typový technologický postup S05 CEPS Provedení tlakové reparace a tlakové zkoušky podle Inspekční zprávy ITI č.j. 706/02.05/06/15.07/1 ze dne 3.3. 2006. Pro následné vyhodnocování těsnosti byl použit polský předpis pro provádění stresstestů a následných tlakových zkoušek nových potrubí, norma ZN-G-3900 Proby specjalne. Uvedený RPP byl následně schválen provozovatelem a organizací polského státního odborného dozoru UDT, která plní v Polsku funkci podobnou jako v ČR TIČR. V průběhu provádění tlakových reparací byly on line sledovány a měřeny závislosti p-v a p-t (viz. obr. 6 a 7), průtok přičerpávané vody, celkový přičerpaný objem, velikost přičerpaného plastického objemu a hodnota trvalé integrální deformace ε což norma Proby specjalne nevyžaduje. Nicméně polská plynárenská odborná veřejnost, která se na realizaci této akce v různých stupních schvalování nebo kontroly podílela, tento progresivní způsob měření uvítala a zároveň i doporučila při provádění dalších obdobných prácí. Obr. 6 on line měření p v Obr. 7 on line měření p - v

V průběhu tlakové reparace došlo dvakrát k destrukci potrubí. Poprvé na části plynovodu, která byla vybudována před 13 lety v roce 1997. Při časové prodlevě po dosažení maximálního tlaku v prvním cyklu tlakové reparace došlo k výraznému poklesu tlaku. Na základě provedeného prvního cyklu tlakové reparace a na základě teoretických výpočtů byla stanovena změna objemu vody v úseku resp. velikost úniku vody v množství cca. 411 l/hod. Tento poměrně velký únik vody lze při příznivých podmínkách (vada situovaná na vrchní části potrubí a relativně suchý terén v lokalitě vady) najít i pochůzkou po trase. Po důkladném provlhčení terénu v okolí vady po několikanásobném natlakování a následném samovolném odtlakování potrubí plynovodu byla po několika dnech vada opravdu nalezena. Po odkopání potrubí v prostoru objeveného prameniště na kraji řepkového pole již nebylo nutné místo perforace na potrubí dlouho hledat (viz. obr. 8). Obr. 8 Fontána v řepkovém poli Po odpuštění tlaku byl v poloze 12 nalezen impozantní montážní obvodový svar (viz. obr. 9 a 10), na jehož krycí vrstvě svařeč rozhodně nešetřil materiálem. Kořen v místě perforace byste však hledali marně. Je s podivem, že tento svar s na první pohled výraznými nedostatky, mohl projít všemi kontrolami prováděnými při výstavbě tohoto plynovodu (B2 dle TPG 702 04) v roce 1997. Pro srovnání - v ČR se tou dobou stavěl plynovod B2 DN 1000 z Lanžhota směrem na Horu Svaté Kateřiny, kde zkoušky prozářením, kromě jiných zkoušek a kontrol, se prováděly na všech montážních obvodových svarech.

Obr. 9 Montážní svar s průchozí vadou Obr. 10 Montážní svar s průchozí vadou Ihned byla provedena zpětná kontrola výsledků vnitřní inspekce tohoto místa, ale ani při této důkladné kontrole nebyly zjištěny žádné anomálie v záznamu inteligentního ježka. Toto zjištění znovu potvrdilo dlouhodobé zkušenosti CEPS a.s., že inteligentní ježek typu MFL není schopen na potrubí detekovat vady tohoto typu a rozsahu. Uvedené zkušenosti vycházejí z tlakových reparací provedených společností CEPS a.s. po vnitřních inspekcí pomocí MFL ježků na více než 200 km plynovodů a produktovodů. Podruhé byla detekována netěsnost na úseku postaveném v roce 1991-2. V průběhu prováděné tlakové zkoušky došlo k poklesu tlaku o 2,7 bar v průběhu 24 hod. Tento pokles tlaku představoval únik vody z natlakovaného úseku v množství necelých 6 l/h. Trasa tohoto zkoušeného úseku v délce 4,6 km vedla z jedné poloviny podmáčeným lesem a z druhém poloviny polem. Na žádost provozovatele byl tento úsek rozdělen na 3 podúseky a ty byly opět natlakovány na tlak tlakové zkoušky. Dva úseky byly vyhodnoceny jako těsné, na třetím byla zjištěna netěsnost o velikosti 2,5 l/h. Zmenšení velikosti úniku vody z potrubí je jev, ke kterému dochází po dělení zkoušeného úseku na podúseky téměř pravidelně. Průchozí místo nebo místa ve stěně potrubí jsou při vysokých tlacích a při takovýchto velikostech úniku velice malá a lidským okem téměř nerozpoznatelná. Při vytláčení vody z potrubí a zpětném napouštění často dochází při průchodu ježka přes inkriminované místo k přicpání nebo někdy i k ucpání průchozího místa částicemi rzi nebo kalu. Na žádost provozovatele byl netěsný úsek rozdělen na další tři podúseky. Při tlakových zkouškách těchto tří podúseků se již žádná netěsnost neprojevila. Průchozí vada byla pravděpodobně zanesena nečistotami nebo mohla být i vyříznuta při výřezu potrubí v místech dělení na jednotlivé podúseky. Potrubí po řádně provedené tlakové reparaci lze garantovat jako pevné. Po zprovoznění však bude nutné, aby provozovatel vykonával na uvedeném úseku zvýšený dohled. Zvýšeným dohledem se v tomto případě rozumí provádění častějších pochůzek po trase plynovodu s detektorem na zjišťování úniku plynu a detekce vad izolace Pearsonovou metodou. Sušení potrubí Po provedené tlakové reparaci a po propojení pracovních úseků každého pracovního celku bylo potrubí plynovodu vysušeno na teplotu rosného bodu (TRB) vody ve vzduchu vystupujícím z potrubí - 20 o C. Sušení bylo provedeno pomocí vysocesuchého vzduchu o TRB 80 o C, který byl v množství 1200 m 3 /hod vháněn

do sušeného potrubí. Zdrojem tohoto vysušeného vzduchu byla mobilní sušící jednotka PSA (viz. obr. 11). V průběhu sušení byla zbylá voda z potrubí nejprve vytlačována pomocí lamelových čistících pístů. Následně bylo potrubí vytřeno dosucha molitanovými písty. V obou případech byly písty vždy protlačovány potrubím pomocí vysocesuchého vzduchu o TRB 80 o C. Poslední molitanový píst byl vložen do potrubí při teplotě - 20 o C TRB vody ve vzduchu vystupujícím z potrubí. Po projetí tohoto pístu potrubím byl sušený úsek propláchnut ještě minimálně jedním geometrickým množstvím vzduchu o TRB 80 o C a následně předán provozovateli. Obr. 11 Mobilní sušící jednotka Souhrn Provedením tlakové reparace bylo završeno několikaleté úsilí provozovatele o prokázání integrity potrubí, zajištění dlouhodobého bezpečného provozu a o zvýšení maximálního provozního tlaku v plynovodu. K tomu využil po zprůchodnění plynovodu vnitřní inspekci potrubí inteligentním ježkem, která odhalila velké množství defektů různých stupňů závažnosti. Závažné defekty byly před provedením tlakové reparace vyříznuty nebo opraveny objímkou. Tím bylo zajištěno, že defekty na potrubí, které by se zcela jistě v průběhu tlakové reparace projevily destrukcí, již byly odstraněny nebo byly sanovány pomocí objímek. Vyloučením těchto kritických míst bylo následně možné provést tlakovou reparaci ve velice krátkém období 4 měsíců a bez dalších nákladů na její opakování v případě destrukce potrubí. Následná tlaková reparace prověřila vnitřní integritu potrubí s prokázáním maximální míry bezpečnosti provozovaného plynovodu vůči potrubí. V průběhu tlakové reparace i při tlakování zkušebního tělesa došlo přesto k otevření kritické vady (destrukci potrubí) obvodového svaru v místě, kde vnitřní inspekce žádnou vadu nedetekovala. Kombinace vnitřní inspekce, odstranění zásadních nalezených vad a následná tlaková reparace je nejefektivnější metodou prokázání spolehlivosti vysokotlakých potrubí a zajištění jeho dlouhodobého bezpečného provozu.