ROZBOR VÝROBY TLAKOVÉ NÁDOBY



Podobné dokumenty
NÁVRH OPTIMALIZACE USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PRACOVIŠT V MALÉM STROJÍRENSKÉM PODNIKU

NÁVRH KONCEPTU MONTÁŽNÍ LINKY PRO MONTÁŽ VODNÍCH VENTILŮ SYSTÉMU TERMOREGULACE MOTORU

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

Abstrakt. Klíčová slova

Téma: Výpočty ekonomických ukazatelů díl 2.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL

Krejzek P., Heneman P., Mareček J.

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Přehled strojů: 1) CNC obrobna:

1.1 Typy úloh LP. Klíčová slova: úlohy LP, formulace modelu. 1. Formulace ekonomického modelu.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

REFA vs. MOST. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy II. TU v Liberci

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY

VÝROBA A OSTŘENÍ VRTACÍCH NÁSTROJŮ NA CNC BRUSCE REINECKER PRODUCTION OF GIVEN TOOLS AND THEIR SHARPENING ON A CNC GRINDER REINECKER

A Průvodní dokument VŠKP

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

Technická univerzita v Liberci

TP 11/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

OPTIMALIZACE USPOŘÁDÁNÍ VÝROBNÍHO PROCESU VE FIRMĚ BOSCH DIESEL JIHLAVA

TLAKOVÉ LAHVE Úvodem Základní terminologie. Úvodem Převody jednotek souvisejících s tlakem

Dodávky chloru a nové chlorové nádoby. GHC Invest 1

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘESNÉ KOVÁNÍ PRECISION FORGING

ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ PRACOVIŠŤ VE SPOLEČNOSTI PODORLICKÁ KARTONÁŽNÍ SPOL. S R.O.

Klasifikace Kalkulace Rozpočty

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Small system. Big solution.

Nádrže na pitnou vodu z polyesterového sklolaminátu (GRP) FLOWTITE. Profesionální řešení pro uskladnění pitné vody

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

VÝROBA Z PLASTŮ. info@plastyotahal.cz

OBRÁBĚNÍ SOUČASTÍ Z HLINÍKOVÉ SLITINY

Building valves - Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings - Tests and requirements

Slévárny neželezných kovů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Josef Gabriel

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 1

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

VÝROBA TANTALOVÝCH KONDENZÁTORŮ V AVX LANŠKROUN. AVX Czech Republic, Dvořákova 328, Lanškroun, Česká republika

Miroslav Punčochář, Komenského 498, Rožmitál p. Tř. Česká republika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

12 Prostup tepla povrchem s žebry

ČESKÝ STAVEBNÍ MATERIÁL. český patentovaný stavební systém přesná suchá montáž hrubé stavby. Přitom jde o bezodpadovou technologií.

KONSTRUKCE PŘÍPRAVKU NA OBRÁBĚNÍ TĚLES VYSOKOTLAKÝCH VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

(Text s významem pro EHP)

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

TECHNOLOGIE VÝROBY SOUČÁSTKY ZA POUŽITÍ NÁSTROJŮ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ V PODMÍNKÁCH MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMY

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Popis technologie tvarování

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE PRO VÝBUŠNÉ MATERIÁLY

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Finanční hospodaření podniku

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

Mobilní zařízení pro monitorování pacientů. BcA. Martin Matoušek

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Lineární programování

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

Znalecký posudek č /13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 11. přednáška: Technická příprava výroby

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

Výroční zpráva ELFE, s.r.o.

Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Transkript:

ROZBOR VÝROBY TLAKOVÉ NÁDOBY ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF PRESSURE VESSEL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR PAVEL SCHILLER VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MILAN KALIVODA BRNO 2015

Místo tohoto listu bude vloženo zadání (oboustranně). Zadání musí být vevázáno v obou vyhotoveních práce. Do druhého výtisku bude vložena kopie. Tento list není třeba tisknut!

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 4 ABSTRAKT Bakalářská práce Rozbor výroby tlakové nádoby se zabývá optimalizací výroby tlakové lahve. Primárně je práce zaměřena na optimalizace operací kování dna a hrdla, protože se tyto operace jako jediné musí provádět ve třísměnném provozu na rozdíl od ostatních operací, které se provádí v provozu dvousměnném. Po analýze byly identifikovány neefektivní úkony v kritických operacích, které bylo cílem eliminovat. Bylo nalezeno řešení této situace v podobě automatizace dané operace. Kapacitním propočtem bylo porovnáno současné a navrhované řešení. Následně bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, na základě kterého byla určena návratnost investice do automatizace kritické operace. Klíčová slova optimalizace výroby, kapacitní propočty, produktivita, tlaková láhev ABSTRACT The thesis deals with the optmization of the manufacturing process of pressure vessels. Primarily, the thesis is focused on optimization of bottom and throat forging operations, because only these operations must be performed in a three-shift system, unlike the other operations that are performed in a two-shift system. After the analysis, the inefficient operations have been identified and the goal was to eliminate them. We have found a solution to this situation as an automation of the critcal operation. We have compared the present and proposed solution by capacity calculation. Subsequently, the technicaleconomic evaluation has been performed which was a basis for the determnation of investment return related to the automation of the critical operation. Key words optimization, calculation of capacity, productivity, pressure bottles. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE SCHILLER, Pavel. Rozbor výroby tlakové nádoby. Brno 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. 32 s. 6 příloh. Vedoucí práce Ing. Milan Kalivoda

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Rozbor výroby tlakové nádoby vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu literatury této práce. 20. 5. 2015 Datum Pavel Schiller

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 6 PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto panu Ing. Milanu Kalivodovi za cenné připomínky a rady při vypracování bakalářské práce.

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 7 OBSAH ABSTRAKT... 4 PROHLÁŠENÍ... 5 PODĚKOVÁNÍ... 6 OBSAH... 7 ÚVOD... 9 1 VÝROBNÍ PROGRAM FIRMY... 10 1.1 Stručná charakteristika firmy... 10 1.2 Produkt firmy... 10 2 POUŽITÉ PRINCIPY TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ... 12 2.1 Kapacitní propočty... 12 2.1.1 Hrubé kapacitní propočty... 12 2.1.2 Přímé ukazatelé... 12 2.1.3 Podrobné kapacitní propočty... 13 2.2 Možné způsoby vyhodnocení... 15 2.2.1 Ekonomické propočty... 15 3 STÁVAJÍCÍ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU... 16 3.1 Popis technologického postupu... 16 3.2 Analýza kritického místa... 18 3.3 Kapacitní výpočty stávajícího výrobního procesu... 19 3.3.1 Roční využitelné časové fondy... 19 3.3.2 Výpočet počtu strojů P th a P sk... 19 3.3.3 Výpočet strojních pracovníků... 20 3.3.4 Výrobní plocha... 20 3.3.5 Spotřeba elektrické energie... 20 3.4 Provozní náklady současné verze... 20 4 NÁVRH NOVÉ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU... 21 4.1 Kapacitní výpočty nové verze výrobního procesu... 23 4.1.1 Roční využitelné časové fondy... 23 4.1.2 Výpočet počtu strojů... 23 4.1.3 Výpočet strojních pracovníků... 23 4.1.4 Výrobní plocha... 23 4.2 Spotřeba elektrické energie... 23 4.3 Provozní náklady nové verze... 24 5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ... 25

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 8 5.1 Výpočet roční úspory nové verze N u... 25 5.2 Výpočet koeficientu ekonomické efektivnosti k ef... 25 5.3 Výpočet návratnost vložených investic T ú... 25 6 DISKUSE... 27 ZÁVĚR... 28 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 29 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK... 30 SEZNAM PŘÍLOH... 32

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 9 ÚVOD Se vzrůstající informovaností rostou nároky zákazníků na kvalitu a cenu produktů, což vede firmy k neustálému zdokonalování konkurence schopnosti. Díky tomu jsou firmy stále nuceny zdokonalovat svoje technologické možnosti, které umožňují vyrábět kvalitněji a efektivněji. Jednou z možností zlepšení konkurence schopnosti je nalezení kritického místa výroby a jeho následná optimalizace. Základní způsob, jak zefektivnit kritické místo výrobního procesu, je vyřadit nadbytečné operace, nebo jich provádět více současně. Cílem této práce bylo tedy zanalyzovat současný stav výrobního procesu a zoptimalizovat kritické místo, čímž se zvýší konkurence schopnost firmy. Je zřejmé, že kritickým místem výroby je kování dna a hrdla, které se provádí ve třísměnném provozu. Všechny ostatní operace se provádí v provozu dvousměnném. Z tohoto důvodu jsou operace kování dna a hrdla jednoznačně nejkritičtějším místem výroby, protože omezují výrobní kapacitu firmy a zvyšují výrobní náklady, které jsou spojené s provozem třetí směny. V první kapitole je popsán charakter firmy a její produkt. Ve druhé kapitole jsou teoreticky zpracované použité principy technologického projektování. Třetí kapitola popisuje stávající verzi výrobního procesu, analýzu kritického místa a jeho kapacitní výpočet. Ve čtvrté kapitole je uveden návrh nové verze výrobního procesu, který je také kapacitně propočten. Následuje kapitola pátá, kde je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení stávající a nové verze výrobního procesu.

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 10 1 VÝROBNÍ PROGRAM FIRMY Firma se zaměřuje na výrobu tlakových ocelových lahví do objemu jednoho litru (obr 1.2). Hlavními odběrateli jsou výrobci hasicích přístrojů z Německa a Francie. Tento trh odebírá 98 % produkce firmy. Tlaková láhev naplněná oxidem uhličitým je součástí hasicího přístroje a slouží jako výtlačný plyn hasícího media. Zbylá část produkce firmy se používá pro pneumatické ovládání světlíků v protipožárních systémech ke konzervaci potravin, sycení sodové vody nebo jako tlačný plyn výčepních zařízení. 1.1 Stručná charakteristika firmy Firma nyní zaměstnává ve třísměnném provozu celkem 48 zaměstnanců, z toho 7 ve vedení firmy. V současnosti je vyráběno přes 1 milion tlakových lahví ročně. Podle technologie a toku materiálu jsou uspořádány 4 haly o celkové výrobní ploše 1500 m 2, tj. kovárna, obrobna, lakovna a plnírna s expedicí. 1.2 Produkt firmy Největší část produkce (zhruba 98 %) firmy tvoří lahev o vnějším průměru 35 mm a objemu 0,164 litru plněná CO 2 (obr. 1.3). Výkres této lahve je v příloze 1. Tento projekt se zabývá zefektivněním výroby právě této lahve. Lahev je součástí hasicího přístroje (obr. 1.1) a v případě jeho použití se uvolní stlačený CO 2, který vytlačí chladicí médium. Obr. 1.1 Ukázka aplikace tlakové láhve [4]

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 11 a) Konstrukce tlakové lahve Konstrukce tlakové láhve je pevně stanovena evropskou normou, neboť se jedná o vyhrazené tlakové zařízení. Minimální tloušťka stěny se stanovuje dle EN 13322-1. Ukázka výpočtu ocelové láhve je v příloze 2 [5]. b) Sortiment vyráběných lahví Obr. 1.2 Ukázka tlakových lahví c) Lahev, pro kterou projekt řeší optimalizaci výroby Obr. 1.3 Ukázka tlakové lahve

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 12 2 POUŽITÉ PRINCIPY TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ Základem technické projekce je navrhnout konstrukci technické úrovně a užitné hodnoty, a stanovit způsob jeho výroby tak, aby byl co nejhospodárnější (způsob a pořadí operací, pracovišť, nástrojů atd.) včetně technicko - organizačního projektu výroby. Hlavní částí řešení je určení potřebného počtu strojů a zařízení, společně s jejich dispozičním uspořádáním, kvůli dalšímu řešení především stavebního charakteru (rozvodů tepla, elektrické energie, odsávání atd.). Následuje řešení organizace a vyhodnocení ekonomického efektu [2]. 2.1 Kapacitní propočty Obecně se dělí kapacitní propočty na hrubé a přesné propočty. Dále pak tyto propočty mohou být děleny na přímé a nepřímé. Pomocí kapacitního propočtu je možné určit teoretickou potřebu: strojů a zařízení, manipulačních prostředků, výrobních a pomocných dělníků, inženýrsko-technických a administrativních pracovníků, výrobních, pomocných, správních a sociálních ploch, energií dle jednotlivých druhů. Kapacitní propočet bude využit pro návrh nového výrobního procesu. Také je možné jej použít při racionalizaci a optimalizaci dosavadního výrobního procesu [2]. 2.1.1 Hrubé kapacitní propočty Tyto propočty jsou jednoduché a rychlé, využívající srovnávacích ukazatelů odvozených z praxe. Přesnost výsledku ovlivňuje primárně správně zvolený teoretický ukazatel, který musí být co největší mírou podobný ukazatelům z praxe. Srovnávána je organizace, použité stroje a zařízení, typ výroby a další ukazatele [2]. 2.1.2 Přímé ukazatelé Pokud jsou požadovány přímé ukazatele, se musí vztáhnout na základní jednotky reprodukčního procesu, např.: jednotkovou pracnost (Nh/ks, Nh/kg, Nh/m 3 ), roční objem výroby na jednoho pracovníka (Kč/pracovník za rok, kg/pracovník za rok), roční objem výroby na jednotku plochy (Kč/m 2 za rok, kg/m 2 za rok, ks/m 2 za rok), poměrné rozdělení (pracnost určitých profesí, celkové plochy v poměru k jiným plochám), spotřeba energie na jednotku výroby [2].

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 13 Počet dělníků V objem výroby [Kč], [kg], [ks] D potřebný počet dělníků D = V q d (2.1) q d ukazatel výroby jednoho dělníka v příslušných jednotkách [Kč], [kg], [ks] Množství strojů a zařízení P potřebné množství strojů a zařízení [ks] V objem výroby [Kč], [kg], [ks] P = V q s S s (2.2) q s ukazatel výroby jednoho stroje v příslušných jednotkách [Kč], [kg], [ks] s s směnnost strojní [-] 2.1.3 Podrobné kapacitní propočty K vytvoření podrobných kapacitních propočtů je zapotřebí plán výroby v kusech vyráběných výrobků a technologické postupy jejich výroby. Tento druh propočtů poskytuje obecně přesnější výsledky, jelikož výpočet se musí přizpůsobit přímo pro konkrétní výrobek [2]. a) Časové fondy [2] Tyto fondy se určují zvlášť pro ruční pracoviště, stroj a dělníka. Výsledky vycházejí z kalendářního roku a počtu pracovních dnů. Ruční pracoviště Za ruční pracoviště je považováno pracoviště, které nevyžaduje údržbu a nehrozí zde žádná porucha jako u strojního pracoviště, např. zámečnický stůl. Pro výpočet časového fontu ručního pracoviště E r. Z celkového počtu dnů v roce jsou tedy odečteny pouze soboty, neděle a státní svátky. Vypočte se tak aktivní počet hodin v roce pro ruční pracoviště. t n počet nepracovních dnů [dny] h d počet aktivních hodin směny [h] Strojní pracoviště E r = (365 t n ) h d [h/rok] (2.3) U výpočtu časového fondu strojního pracoviště E s se vychází z časového fondu ručního pracoviště, od kterého je odečten koeficient v rozmezí (0,04 0,08) vynásobený výsledkem ručního pracoviště. Tento koeficient zahrnuje plánované opravy, údržby a neplánované opravy. E s = E r (0,04 0,08) E r [h/rok] (2.4)

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 14 Dělník U časového fondu dělníka E d je nutné započítat dovolenou a neplánovanou absenci (nemoc, placená dovolená atd.). E d = E r t a h d [h/rok] (2.5) t a počet dnů dovolené a neplánované absence [dny] b) Stroje a zařízení [2] Do základního vztahu je započten i tzv. koeficientem překračování norem k pns a to z důvodu, že se dělník kvůli opakování činnosti naučil práci provádět rychleji, než mu je dáno normou. Výsledek obvykle není celočíselný a tak se zaokrouhluje na vyšší celé číslo. Vztah pro ruční pracoviště je obdobný, neboť dojde jen ke změně dolních indexů s na indexy r. P th teoretický počet strojů [ks] N počet vyráběných kusů [ks] P th = t k N 60 E s S s k pn s t k čas na danou technologickou operaci [min] E s efektivní fond stroje v jedné směně [h/rok] s s směnnost strojní [-] k pns koeficient překračování norem [-] [ks] (2.6) Při zaokrouhlování výsledku u teoretického počtu strojů se sníží využití stroje. Využití strojů je možné vyhodnotit buď pro celé stroje anebo je možné rozdělit výpočet na jednotlivé operace. η op využití stroje v dané operaci [%] P th teoretický počet strojů [ks] P sk skutečný počet strojů [ks] c) Dělníci [3] η op = P th P sk 100 [%] (2.7) Počet dělníku pro danou technologickou operaci se vypočte ze vztahu (2.9). Výsledek opět nemusí vycházet celočíselně, a proto je nutné zaokrouhlovat na nejbližší vyšší celé číslo. V případě, že výsledek vyjde liché číslo (při dvousměnném provozu), tak se obvykle posiluje ranní směna. Vztahy pro výpočet strojních dělníků a ručních dělníků jsou obdobné, tj. pouze se mění dolní indexy. Celkový počet strojních dělníků D VS Tento vztah se velmi podobá vztahu pro výpočet strojů a strojních zařízení. D VS = t k N 60 E s k pns (2.8)

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 15 Evidenční počet strojních D evs a ručních dělníků D evr Uvedené evidenční vztahy jsou odlišné z důvodů rozdílnosti časových fondů strojního pracoviště, ručního pracoviště a dělníka. D evs = D VS E s E d (2.9) D evr = D VR E r E d (2.10) 2.2 Možné způsoby vyhodnocení Vyhodnocením jsou porovnány všechny navržené varianty mezi sebou. Žádná z variant není zavrhnuta a ani upřednostněna, tj. je dbáno na rovnocennost a objektivnost. Na konci vyhodnocení je zapotřebí dbát u všech variant na jejich výhody a nevýhody a ty uvést do srovnávací tabulky, z které se následně čerpají údaje pro provedení technickoekonomického srovnání variant. - Textové hodnocení (obsahuje definici zadání, seznam výhod a nevýhod jednotlivých variant, opatření nutných k realizaci a celkové zhodnocení). - Ideální řešení (řeší v plné míře podmínky zadání, tj. nemá žádné omezení, a proto je v praxi nerealizovatelný a slouží pouze pro porovnávací účely). - Ekonomické propočty (bývají hlavním posuzovatelem k výběru nejlepší varianty) [1]. 2.2.1 Ekonomické propočty Existuje několik typů ekonomických propočtů, např. návratnost nebo ekonomická efektivnost. a) Koeficient ekonomické efektivnosti k ef [1] N s roční náklady provozu u současného stavu [Kč] N i roční provozní náklady i-té varianty [Kč] I s investiční náklady současného stavu [Kč] I i investiční náklady i-té varianty [Kč] k ef = N s N i I i I s [ ] (2.11) b) Návratnost vložených investic T ú [1] T ú = I i I s N s N i [rok] (2.12) Návratnost je pouze převrácená hodnota koeficientu ekonomické efektivnosti a vychází ze stejných výchozích hodnot.

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 16 3 STÁVAJÍCÍ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU Stávající technologie výroby je založena na zpracování přesných svařovaných trubek tažených za studena (obr. 3.1) z materiálu E355+N a to rotačním kováním dna a hrdla lahve, dále obrobením hrdla, povrchovou úpravou a značením. Láhve se pak plní technickými plyny, nejčastěji oxidem uhličitým, dusíkem nebo jejich směsí. Následuje kontrola těsnosti a balení k expedici [6]. 3.1 Popis technologického postupu Obr. 3.1 Kupovaný polotovar Polotovar (obr 3.1) je nakupován od firmy Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o. První dvě operace jsou kování dna a hrdla, které se provádí na dvou tvářecích strojích MF 006/40 (obr. 3.4), které jsou řazeny sériově za sebou tak, aby se na jednom kovalo dno (obr. 3.2) a na druhém hrdlo (obr. 3.3). Výkresy výkovku tlakové láhve, zápustky pro kování dna, trnu pro kování dna a zápustky pro kování hrdla jsou v přílohách 3-6. Tímto způsobem se šetří čas neustálého seřizování stroje na hrdla a dna. Takto sériově jsou umístěny další dva stoje. Celkem tedy tyto operace provádí čtyři stroje. Dva jsou seřízeny na dna a dva na hrdla. Je nutné, aby byl vždy připraven dostatečný počet výrobků s kovaným dnem, protože před kováním hrdla musí výrobek vychladnout. Každý stroj vyžaduje jednoho obslužného dělníka. Celkem je tedy zapotřebí čtyř dělníků na jednu směnu, za kterou se vykove 1800 kusů. Z toho plyne, že jeden stroj vyrobí v přibližně 450 kusů za směnu. Obr. 3.2 Vykované dno Obr. 3.3 Vykované dno i hrdlo

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 17 Obr. 3.4 Kovací stoje MF 006/40 Po vykování dna a hrdla následuje operace obrábění hrdla (obr. 3.5), která se provádí na plně automatizovaných CNC soustruzích, jejichž přesnější specifikace nemůže být zveřejněna. Obr. 3.5 Obrobené hrdlo láhve Dále následuje odmaštění, tryskání a lakování práškovou barvou (obr. 3.6), které probíhá v poloautomatické lakovně. Obr. 3.6 Obrobené hrdlo láhve

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 18 Následně prochází lahev tlakovou zkouškou, montáží ventilu, plněním a v závěru jsou lahve baleny k expedici (obr. 1.3). Operace obrábění až plnění nemohou být detailněji zveřejněny. Pro řešení kritického místa výroby stačí informace, že operace obrábění až plnění mají výrobní kapacitu 2500 kusů za směnu, z čehož vyplívá, že pro vyrobení požadovaného milionu kusů za rok stačí dvousměnný provoz. Z tohoto důvodu se tato práce bude dále zabývat operacemi kování dna a hrdla, protože jako jediné jsou nyní prováděny v provozu třísměnném a tím se stávají nejnákladnější místem výroby. Označuje se tudíž za kritické místo výroby. 3.2 Analýza kritického místa Dva stroje MF 006/40, vykovou celou lahev za 0,465 min a to tak, že na jednom stroji se kovou dna a na druhém hrdla současně. Je zapotřebí dbát na to, aby byl vždy připravený dostatek kusů s vykovaným dnem, což umožní současně kovat dna i hrdla. Jelikož potřebujeme znát kusový čas pro jeden stroj, musí se čas 0,465 min vynásobit dvěma, protože tento čas je platný pro dva stroje. Odtud plyne, že při tomto rozestavění čtyř strojů, je kusový čas na jeden stroj roven 0,93 min. Tento čas se skládá z úkonů uvedených v tabulce 3.1. Manipulaci mezi stroji zajišťuje obsluha v době hlukové pauzy. Tudíž tato operace se nezapočítá. Tabulka 3.1 časy jednotlivých úkonů kování úkony čas [min] upínaní 0,3 kování 0,33 odebrání 0,3 celkem 0,93 Z tabulky 3.1 je zřejmé, že celkový čas se skládá z času upnutí, kování a odebrání. Jelikož čas kování není technicky možné zkrátit, bude nejefektivnějším řešením v době kování upínat nový polotovar a zároveň odebírat vykovaný kus. Díky tomu dojde ke zefektivnění kritického místa. Obr. 3.7 Pracovní prostor stroje MF 006/40

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 19 3.3 Kapacitní výpočty stávajícího výrobního procesu Vstupní hodnoty pro kapacitní výpočty jsou počet vyráběných kusů N, kusový čas na danou operaci t k1, počet směn s s1, koeficient překračování norem strojních k pns. Jelikož je obsluha limitována pracovní rychlostí stroje, nedochází k překračování norem, a proto bylo počítáno s k pns rovno jedné. N = 1 000 000 ks/rok t k1 = 0,93 min s s1 = 3 směny k pns = 1 3.3.1 Roční využitelné časové fondy Roční fond ručního pracoviště E r v jedné směně se vypočte pomocí vztahu (2.3). V našem případě je počet nepracovních dnů t n = 113 dní. Počet aktivních hodin směny h d = 7 h, protože z celkových 8 h je 0,5 h obědová pauza, 0,33 h hluková pauza a 0,17 h zahájení a ukončení směny. E r = (365 113) 7 = 1764 hod Při výpočtu ročního fondu strojního pracoviště E s se výjde z ročního fondu ručního pracoviště, který se sníží o 17 % vzhledem k opravám a údržbě. E S = E r 0,17 E r = 1764 0,17 1764 = 1 464,12 hod Efektivní časový fond dělníka E d se vypočte z fondu ručního pracoviště odečtením dovolené a průměrné nemocnosti, tj. v tomto případě t a = 34 dnů. E d = E r 34 7 = 1526 hod 3.3.2 Výpočet počtu strojů P th a P sk V této práci se porovnává stávající varianta (dolní index 1) a novou variantu (dolní index 2). P tk1 N 0,93 1000000 3,54 Psk 1 4 stroj (3.1) 60 E s k 60 1464,12 3 1 th 1 s s1 pns Výpočet využití strojů η P 3,54 100 100 4 th1 1 Psk 1 88,5 % (3.2)

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 20 3.3.3 Výpočet strojních pracovníků D s P 3 4 12 dělníků (3.3) vs1 s1 sk1 Počet výrobních dělníků evidenčních strojních D D E 1464,12 12 11,51 Devs 1 1526 s evs1 vs1 Ed 3.3.4 Výrobní plocha Čtyři stroje MF 006/40 a jejich obslužný prostor zabírají 50 m 2. 12 dělníků (3.4) 3.3.5 Spotřeba elektrické energie Příkon stroje MF 006/40 P 1 = 34 kw. E 1 = P sk1 P 1 S S1 E S = 4 34 3 1464,12 = 59 7360,96 kwh (3.5) 3.4 Provozní náklady současné verze Cena elektrické energie je 4,28 Kč kwh -1 a roční mzdové náklady na jednoho dělníka jsou 330 750 Kč. a) Roční náklady na elektrickou energii N e = E 1 4,28 = 597360,96 4,28 = 2 556 705 Kč (3.6) b) Roční náklady na obslužné dělníky N d = D evs1 330750 = 12 330750 = 3 969 000 Kč (3.7) c) Celkové roční provozní náklady současné verze N s = N e + N d = 2556705 + 3969000 = 6 525 705 Kč (3.8)

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 21 4 NÁVRH NOVÉ VERZE VÝROBNÍHO PROCESU Cílem práce je zefektivnit kritické místo, kterým je kování dna a hrdla. Z tabulky 3.1 je zřejmé, že prostor pro zefektivnění je v čase upínání a odebírání. Princip navrženého řešení je v konstrukční změně stroje, tak aby měl dvě vřetena (obr 4.1), což by umožnilo v čase kování vyměnit vykovaný kus za polotovar a tím by se výrazně snížil kusový čas. Obr. 4.1 Schéma dvou vřeten Navrhované řešení vyžaduje i automatizaci obsluhy, protože člověk by nebyl schopný tak rychle výměnu horkého výkovku provádět. To by znamenalo nechat si stroj na zakázku navrhnout a vyrobit. Bylo zjištěno, že tato myšlenka je již patentovaná firmou GFU, která ji prodává v podobě tvářecího stroje RM 50/2 (obr 4.2). Stroj se ze základní formy upravuje podle specifických požadavků zákazníka. Po konzultaci s firmou GFU a vysvětlení požadavků, firma GFU zpracovala nabídku, kde garantuje kusový čas na vykování jedné lahve 0,17 min. Tento čas je stroj schopen dosáhnout díky dvěma vřetenům pro kování dna a dvěma pro kování hrdla, současně s automatizovaným propojením mezi sebou. Obsluha tedy musí zabezpečit jen dostatečný počet polotovarů v zásobníku a odebírání výkovků. Tento stroj má tedy stejný počet vřeten jako čtyři původní stoje, ale je efektivnější díky tomu, že v čase, kdy stroj kove v jednom vřeteni, ve druhem vřeteni probíhá výměna výkovku za polotovar.

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 22 Obr. 4.2 Pracovní prostor tvářecího stroje RM 50/2 Obr. 4.3 Celkový pohled na tvářecí stroj RM 50/2 [8]

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 23 4.1 Kapacitní výpočty nové verze výrobního procesu Vstupní hodnoty N a k pns jsou stejné jako u původní verze. Kusový čas pro novou verzi je značen t k2 a počet směn je značen s s2. Obě hodnoty mají u nové verze jinou hodnotu. t k2 = 0,17 min s s2 = 2 směny 4.1.1 Roční využitelné časové fondy Roční časové fondy jsou u nové verze stejné jako u původní. Hodnoty jsou tedy použity z původní varianty, tj. Er = 1764 hod, Es = 1 464,12 hod a Ed = 1526 hod. 4.1.2 Výpočet počtu strojů P tk 2 N 0,17 1000000 0,95 Psk2 1stroj (4.1) 60 E s k 60 1464,12 2 1 th 2 s s2 pns Výpočet využití stroje Pth 0,95 100 100 1 2 2 P sk 2 95 % 4.1.3 Výpočet strojních pracovníků D tk 2 N 60 E k s P 2 1 vs2 s2 sk2 s pns Počet výrobních dělníků evidenčních strojních D D E 1464,12 2 1,92 Devs2 1526 s evs2 vs2 Ed 4.1.4 Výrobní plocha 2 (4.2) dělníků (4.3) 2 dělníků (4.4) Automatizovaný tvářecí stroj RM 50/2 a jeho prostor pro obsluhu vyžaduje 45 m 2 a to je o 5 m 2 méně než čtyři původní stroje. Tento prostor bude využit pro manipulaci s materiálem, protože oproti původní variantě bude objem materiálu na směnu větší. 4.2 Spotřeba elektrické energie Příkon stroje RM 50/2 P 2 = 166 kw. E 2 = Psk2 P 2 S S2 E S = 1 166 2 1464,12 = 486 087,84 kwh (4.5)

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 24 4.3 Provozní náklady nové verze Vstupní hodnoty jsou stejné jako u současné verze, tj. cena elektrické energie je 4,28 Kč kwh -1 a roční mzdové náklady na jednoho dělníka jsou 330 750 Kč. a) Roční náklady na elektrickou energii N en = E 2 4,28 = 486087,84 4,28 = 2 080 456 Kč (4.6) b) Roční náklady na obslužné dělníky N dn = D evs 2 330750 = 2 330750 = 661 500 Kč (4.7) c) Celkové roční provozní náklady nové verze N n = N en + N dn = 2080456 + 661500 = 2 741 956 Kč (4.8)

Provozní náklady za rok [Kč] FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 25 5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ Vstupní hodnoty pro technicko-ekonomické zhodnocení jsou roční provozní náklady současného stavu N s a roční provozní náklady nové varianty N n. Provozní náklady pro obě varianty jsou vypočteny v kapitole třetí a čtvrté. Investiční náklady současného stavu I s = 0 Kč a investiční náklady nové varianty I n = 16 000 000 Kč [7]. 5.1 Výpočet roční úspory nové verze N u Vypočtené hodnoty jsou znázorněny na obr. 5.1 a obr. 5.2. N u = N s N n = 6525705 2741956 = 3 783 749 Kč (5.1) 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Stávající verze Nová verze Verze výrobního procesu Obr. 5.1 Porovnání ročních provozních nákladů současné a nové verze 5.2 Výpočet koeficientu ekonomické efektivnosti k ef k ef = N u = 3783749 = 0,236 (5.2) I n I s 16000000 0 5.3 Výpočet návratnost vložených investic T ú T ú = I n I s N u = 16000000 0 3783749 = 4,23 rok (5.3)

Náklady na provoz [Kč] FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 26 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 Nová verze Stávající verze 10 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Roky Obr. 5.2 Zobrazení návratnosti investice

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 27 6 DISKUSE Při návrhu nového výrobního procesu byl nejvíce kladen důraz na zvýšení kapacity firmy, kterou omezovaly operace kování dna a hrdla. Cílem bylo tyto operace provádět efektivněji. Těchto požadavků se podařilo docílit tak, že v čase kování současně probíhá výměna již vykovaného výkovku za nový polotovar. Dále bylo celý proces nutné automatizovat, protože obsluha by nebyla schopna stroj v takové rychlosti obsluhovat, čímž se řešení značně komplikovalo. Návrh a zkonstruování takového automatizovaného stroje by bylo značně nákladné a časově zdlouhavé. Pozitivní zjištění tudíž bylo, že tato myšlenka je již patentována firmou GFU, která ji prodává v podobě tvářecího stroje RM 50/2. Tento stroj lze zakoupit v základní podobě a firma nabízí i konstrukční úpravy dle požadavků zákazníka. Nákupem tvářecího stroje RM 50/2 a jeho přizpůsobením individuálním požadavkům je nyní možné vyrobit 1 000 000 kusů ve dvousměnném provozu a ročně tak ušetřit 3 783 749 Kč provozních nákladů oproti původní variantě, což významně zvýší konkurence schopnost firmy.

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 28 ZÁVĚR V bakalářské práci byla rozebrána výroba tlakové láhve. Za kritické místo výroby byly označeny operace kování dna a hrdla z důvodu, že tyto operace je nutné jako jediné provádět ve třísměnném provozu. Na základě analýzy kritického místa byla navržena nová varianta výrobního procesu v podobě automatizace, která má následující přínosy: snížení počtu směn ze tří na dvě při stejném objemu výroby, snížení mzdových nákladů, zvýšení výrobní kapacity, snížení nákladů na elektrickou energii. Po technicko-ekonomickém zhodnocení stávající a nové varianty bylo vypočteno, že zavedením nové varianty firma ročně ušetří 3 783 749 Kč provozních nákladů. Návratnost investice je 4,23 let vzhledem k tomu, že kompletní náklady spojené s přechodem na novou variantu činí 16 000 000 Kč.

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 29 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 1. RUMÍŠEK, Pavel. Technologické projekty. 1. Vyd. Brno: VUT Brno, 1991. 185s. ISBN 80-214-0385-3. 2. HLAVENKA, B. Projektování výrobních systémů: Technologické projekty I. Vyd. 3. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 197 s. ISBN 80-214-2871-6. 3. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. Technologický projekt dílny. [online]. [vid. 2015-03-20]. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/podklady/tech_projekt/ technologicke_projektovani_navody.pdf 4. DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH. Schnittmodell Schaumkartuschenfeuerlöscher. [online]. [vid. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.doeka-kassel.de/produkte/ schaumkartuschenloescher/53-schaumkartuschenfeuerloescher-ds-serie# 5. ČSN EN 13322-1. Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli. Praha: Český normalizační institut, 2003. 6. DVOŘÁK, Milan. Technologie II. 3. dopl. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 238 s. ISBN 80-214-2683-7. 7. JUROVÁ, Marie. Organizace přípravy výroby. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 100 s. ISBN 978-80-214-3946-7. 8. GFU - GESELLSCHAFT FÜR UMFORMUNG UND MASCHINENBAU GMBH. Fliessroll-art-05 [online]. 2015 [vid. 2015-05-20]. Dostupné z: http://www.gfu-forming.de/media/fliessroll-art-05.jpg

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 30 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Zkratka/Symbol Jednotka Popis D [-] potřebný počet dělníků DeVS [-] počet evidenčních strojních dělníků Devs1 [-] počet evidenčních strojních dělníků stávající verze Devs2 [-] počet evidenčních strojních dělníků nová verze DeVR [-] počet evidenčních ručních dělníků Dvs [-] počet strojních dělníků Dvs1 [-] počet strojních dělníků stávající verze Dvs2 [-] počet strojních dělníků nová verze DVR [-] počet ručních dělníků E1 [kwh] spotřeba el. energie za rok stávající varianta E2 [kwh] spotřeba el. energie za rok nová varianta Ed [hod] roční časový font dělníka Er [hod] roční časový font ručního pracoviště Es [hod] roční časový font strojního pracoviště GFU [-] Gesellschaft für Umformung und Maschinenbau GmbH hd [h] počet aktivních hodin směny Ii [Kč] investiční náklady i-té varianty Is [Kč] investiční náklady současného stavu kef [-] koeficient ekonomické efektivnosti kpns [-] koeficient překračování norem N [ks] počet vyráběných kusů Nd [Kč] roční náklady na obslužné dělníky současné verze Ndn [Kč] roční náklady na obslužné dělníky nové verze Ne [Kč] roční náklady na elektrickou energii současné verze Nen [Kč] roční náklady na elektrickou energii nové verze Ni [Kč] roční provozní náklady i-té variant Nn [Kč] celkové provozní roční náklady nové verze Ns [Kč] celkové provozní roční náklady současné verze Ns [Kč] roční náklady provozu u současného stavu Nu [Kč] roční úspory nove verze P [ks] potřebné množství strojů a zařízení P1 [kw] příkon stroje MF 006/40 P2 [kw] příkon stroje RM 50/2 Psk [ks] skutečný počet strojů Psk1 [ks] skutečný počet strojů současné varianty Psk2 [ks] skutečný počet strojů nové varianty

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 31 Pth [ks] teoretický počet strojů Pth1 [ks] teoretický počet strojů současné varianty Pth2 [ks] teoretický počet strojů nové varianty qd [ks] ukazatel výroby jednoho dělníka qs [ks] ukazatel výroby jednoho stroje Ss [-] směnnost strojní Ss1 [-] směnnost strojní současné varianty Ss2 [-] směnnost strojní nové varianty ta [dny] počet dnů dovolené a neplánované absence tk [min] čas na danou technologickou operaci tk1 [min] čas kování současné varianty tk2 [min] čas kování nové varianty tn [dny] počet nepracovních dnů Tú [rok] návratnost investic V [ks] objem výroby η1 [%] využití strojů současné verze η2 [%] využití strojů nové verze ηop [%] využití stroje v dané operaci

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 32 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Výkres tlakové láhve Příloha č. 2 Ukázka výpočtu minimální tloušťky stěny lahve Příloha č. 3 Výkres výkovku tlakové lahve Příloha č. 4 Výkres zápustky pro kování dna Příloha č. 5 Výkres trnu pro kování dna Příloha č. 6 Výkres zápustky pro kování hrdla

PŘÍLOHA 1 (1/2) Výkres tlakové láhve

PŘÍLOHA 1 (2/2) Výkres tlakové láhve

PŘÍLOHA 2 Ukázka výpočtu minimální tloušťky stěny lahve

PŘÍLOHA 3 Výkres výkovku tlakové lahve

PŘÍLOHA 4 Výkres zápustky pro kování dna

PŘÍLOHA 5 Výkres trnu pro kování dna

PŘÍLOHA 6 Výkres zápustky pro kování hrdla